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陆明哲
昨天的经验是今天的基石,而今天的突破将成为明天的标准。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
陆明哲的照片
求职意向
燃料电池电堆研发
东莞
薪资面谈
一个月内到岗
工作经历
2022.07 - 2025.06
小楷氢能科技有限公司
燃料电池电堆研发高级经理

负责80-120kW级质子交换膜燃料电池电堆的全生命周期研发管理,涵盖正向设计、关键材料验证、量产工艺转化及客户定制化开发,主导解决电堆耐久性、功率密度及成本三大核心痛点。

  • 主导80kW车用电堆正向开发项目,基于ANSYS Fluent完成流场仿真优化,创新设计‘变截面蛇形流道’结构,将单电池平均电压提升至0.85V(行业平均0.82V),配合膜电极(MEA)梯度催化层设计,电堆功率密度达3.8W/cm²(超国标40%);同步搭建台架测试体系,完成1000小时AEC-Q100加速老化试验,验证耐久性达标。
  • 针对量产良率瓶颈,牵头分析GDL(气体扩散层)褶皱问题根源,引入激光在线测厚仪与热压温度梯度控制技术,优化碳纸预处理工艺参数(温度从120℃提升至150℃,压力从0.5MPa增至0.8MPa),使单堆GDL贴合不良率从12%降至2%,支撑中试线月产能爬升至500套。
  • 对接某头部车企定制化需求,开发120kW高功率电堆,创新采用‘钛基双极板表面纳米涂层’技术替代传统镀金工艺,单堆铂用量从0.4mg/cm²降至0.25mg/cm²,成本降低22%;完成ISO 26262功能安全ASIL-C级认证,推动项目进入车企样车搭载阶段。
  • 建立电堆失效分析数据库,累计归类12类典型问题(如膜电极化学衰减、密封胶热膨胀失配),开发基于机器学习的寿命预测模型(R²=0.91),为客户端运维提供预判工具,获客户年度技术创新奖。
2019.03 - 2022.06
小楷新能源技术研究院
燃料电池电堆研发工程师

聚焦燃料电池电堆核心组件(膜电极、双极板)的性能优化与工艺验证,支撑30-60kW电堆的平台化开发,重点突破低温启动与动态响应能力不足的技术瓶颈。

  • 主导膜电极(MEA)制备工艺开发,创新采用‘超声喷涂+热压固化’复合工艺替代传统刮涂法,催化剂层厚度均匀性从±15%提升至±5%,单电池峰值功率从0.6V提升至0.68V;配合GDL疏水处理优化(PTFE含量从30%增至45%),解决阴极水淹问题,动态工况下电压波动幅度从15%收窄至8%。
  • 搭建低温启动测试平台(-30℃环境舱),通过‘电加热+氢氧喷射’组合策略,优化电堆初始加热速率(从5℃/min提升至12℃/min),实现-30℃环境下30秒内启动至额定功率的80%,满足北方地区车用需求;相关成果发表于《电源技术》期刊。
  • 负责双极板(BPP)量产工艺验证,对比石墨板与金属板性能差异,主导完成316L不锈钢板表面纳米碳涂层工艺开发(厚度5μm,接触电阻≤5mΩ·cm²),使电堆体积功率密度从2.2kW/L提升至2.8kW/L,支撑研究院完成60kW电堆样机交付。
  • 建立电堆性能衰减评估体系,设计加速老化实验方案(电流密度1.5A/cm²,温度80℃),累计测试200组样品,输出《电堆寿命预测白皮书》,为后续产品质保政策制定提供数据支撑。
2016.07 - 2019.02
小楷动力系统有限公司
燃料电池研发助理工程师

参与燃料电池电堆基础组件研发与测试,协助完成膜电极制备、双极板成型及单电池性能测试,积累电堆开发全流程经验,重点学习材料特性与工艺参数对电堆性能的影响规律。

  • 协助开发30kW电堆原型机,负责膜电极涂覆工序操作,使用精密涂布机(精度±2μm)完成催化剂层涂覆,通过调整刮刀角度(从45°优化至30°)与走速(从50mm/s降至30mm/s),使催化剂层负载量偏差从±8%缩小至±3%,单电池功率离散度降低15%。
  • 搭建单电池测试平台(Arbin BT2000),设计多工况测试方案(恒流、阶跃、循环),累计测试500+片单电池,输出《单电池性能分布报告》,识别出‘流场入口区域电压偏低’共性问题,推动前端流场设计优化。
  • 参与双极板冲压模具调试,分析石墨板边缘毛刺问题(发生率18%),通过调整模具间隙(从0.05mm缩小至0.02mm)与增加去毛刺工序,使毛刺发生率降至3%,保障电堆装配密封性(泄漏率<1×10⁻⁶ mbar·L/s)。
  • 整理电堆研发实验数据,建立材料-工艺-性能关联数据库,收录膜电极、双极板等12类组件的2000+条测试数据,为团队快速定位性能异常问题提供参考,获部门‘最佳新人贡献奖’。
项目经验
2022.03 - 2024.05
上海绿碳能源科技有限公司
研发创新主管

钢铁厂烧结尾气CO₂捕集与绿氢协同转化制甲醇技术研发

  • 钢铁行业占我国CO₂排放总量15%,烧结尾气CO₂浓度约15%但传统胺基捕集能耗高(3.2GJ/t CO₂)、无后续转化,项目目标是开发“低成本捕集+绿氢制甲醇”技术,实现碳排放与资源化协同解决;我主导研发全流程,统筹捕集剂优化、催化反应设计及中试验证。
  • 核心难题有二:一是现有胺基捕集剂再生能耗高,二是CO₂与绿氢合成甲醇的Cu-ZnO-ZrO₂催化剂易因积碳失活(寿命<1000小时)。针对捕集剂,基于密度泛函理论(DFT)计算离子液体阴阳离子配比,筛选低解离能配方;针对催化剂,采用原子层沉积(ALD)技术负载纳米级活性组分,抑制积碳生成。
  • 带领5人团队开展120组捕集剂配方迭代实验,最终得到再生能耗降至1.9GJ/t CO₂的离子液体;联合高校优化ALD沉积参数(温度200℃、前驱体脉冲时间0.5s),使催化剂寿命提升至5000小时以上;搭建100Nm³/h CO₂捕集+50L/h甲醇合成中试装置,完成300小时连续运行测试。
  • 项目实现捕集成本从280元/t CO₂降至160元/t,甲醇产率从75%提高至92%;申请3项发明专利(1项授权),与某头部钢铁厂签订10万吨/年试点协议,预计年减碳1.2万吨、创收800万元。我的核心贡献是锁定双技术瓶颈并推动跨学科解决,主导从实验室到中试的全链路落地。
2020.06 - 2022.02
杭州清能环保科技有限公司
高级研发工程师

餐厨垃圾厌氧发酵耦合微藻养殖制生物柴油技术优化

  • 餐厨垃圾厌氧发酵产沼气效率仅50%,剩余污泥含氮磷易造成二次污染;项目目标是耦合微藻养殖,利用沼液营养促进微藻生长产油脂,提升资源化率;我负责微藻选育及“厌氧发酵-微藻养殖”耦合系统设计。
  • 关键挑战:一是普通小球藻对沼液中重金属(Zn²+、Cu²+)耐受性差(存活率<30%),二是微藻油脂含量低(<15%)导致生物柴油产率不足。通过EMS诱变结合流式细胞术高通量筛选,获得耐重金属突变株;优化沼液预处理工艺(石灰沉淀+活性炭吸附),同步去除重金属与抑制性有机物。
  • 筛选80株突变微藻后,得到一株耐Zn²+(50mg/L)存活率达85%的菌株;调整光生物反应器光照周期(12h光/12h暗)与CO₂浓度(5%),使微藻油脂含量提升至28%;搭建10吨/天餐厨垃圾处理中试线,验证耦合系统稳定性。
  • 项目实现沼液处理率从40%升至90%,每吨餐厨垃圾产生物柴油从80升增至150升;获浙江省中小企业创新基金支持,申请2项实用新型专利;与当地环卫部门合作试点,日处理餐厨垃圾500吨,月产生物柴油75吨。我的贡献是突破微藻耐受性与油脂含量瓶颈,推动技术从实验室走向工业化应用。
自我评价
  • 深耕燃料电池电堆研发8年,聚焦膜电极、双极板等核心组件设计与全链路量产转化,擅长从技术参数反推工程可行性,主动攻克电堆一致性与耐久性瓶颈。
  • 懂能源行业对清洁动力商业化的核心诉求,能平衡电堆性能(功率密度、寿命)与成本,推动技术适配车用/固定式场景落地。
  • 习惯跨材料、工艺、测试团队搭“需求-方案-验证”闭环,用结构化沟通转化研发语言为可执行路径,降低协作内耗。
  • 面对量产良率波动等问题,擅长用DOE+数据建模定位根因,以“小步迭代”推动方案稳定,沉淀电堆可靠性提升的可复制方法。
兴趣爱好
摄影
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  • 个人名称
  • 头像
  • 基本信息
  • 求职意向
  • 工作经历
  • 项目经验
  • 实习经验
  • 作品展示
  • 奖项荣誉
  • 校园经历
  • 教育背景
  • 兴趣爱好
  • 技能特长
  • 语言能力
  • 自我评价
  • 报考信息
  • 简历封面
  • 自荐信
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