负责燃煤电厂及钢铁厂烟气碳捕集全流程工艺开发,聚焦低能耗吸收剂筛选、中试线优化及工业化放大,目标将单位捕集能耗降至2.5GJ/吨CO₂以下并推动技术落地。
- 主导设计基于自研低挥发性胺基吸收剂(含哌嗪-哌啶结构)的碳捕集工艺包,使用ASPEN HYSYS完成全流程模拟,优化贫富液换热器对数平均温差(从8℃提升至12℃)及再沸器蒸汽耗量,配合高温解吸塔板效率提升改造,将单位捕集能耗从3.0GJ/吨CO₂降至2.4GJ/吨,支撑500Nm³/h中试线连续运行300小时捕集率稳定在96%以上。
- 针对中试线吸收剂降解率高(月均损失15%)问题,搭建加速老化实验平台(80℃/120%相对湿度),结合GC-MS分析鉴定出哌啶开环降解产物,提出“分段控温(110℃→90℃梯度降温)+微量抗氧剂(0.1wt%受阻酚)”复合方案,使吸收剂半衰期延长至2000小时,年吸收剂补充成本降低35%。
- 牵头完成膜接触器与化学吸收耦合工艺开发,选用PVDF中空纤维膜组件(孔径0.1μm)替代传统填料塔,利用膜传质强化特性将气液比从1500:1降至800:1,配合Aspen Plus热力学耦合分析验证系统稳定性,相关成果形成发明专利《一种膜-胺耦合碳捕集装置及方法》(申请号:CN20231XXXXXXX)。
- 协同设备供应商完成中试线调试,制定“阶梯式提负荷”策略解决初期CO₂捕集率波动(首周仅82%):前48小时维持液气比2.5:1低负荷运行,逐步提升至3.2:1并同步调节塔内件间距(从50mm增至70mm),最终实现连续72小时捕集率≥95%,为10万吨/年工业化装置设计提供关键验证数据。