当前模板已根据「碳捕集工艺工程师」岗位深度优化
选择其他岗位
开始编辑模板后,您可以进一步自定义包括:工作履历、工作内容、信息模块、颜色配置等
内置经深度优化的履历,将为你撰写个人简历带来更多灵感。
陆明哲的照片
陆明哲
责任心不是口号,而是渗透在每个工作细节中的行动准则。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
求职意向
碳捕集工艺工程师
郑州
薪资面谈
一个月内到岗
工作经历
2022.07 - 2025.06
小楷低碳科技有限公司
高级碳捕集工艺工程师

负责百万吨级燃煤电厂碳捕集(CCUS)项目全周期工艺开发与工程化落地,主导解决胺液降解、系统能耗及设备腐蚀三大技术瓶颈,协同研发、设备、运维团队完成工艺包交付与现场调试,支撑项目实现经济性与环保性双达标。

  • 主导某2×660MW燃煤机组百万吨级碳捕集工艺包设计,针对传统MEA胺液在高温烟道气中降解率高(初始测试达0.8kg/吨CO₂)的问题,基于胺液热稳定性理论,筛选哌嗪/甲基哌嗪复合添加剂并优化配比,通过Aspen Plus模拟与1000小时加速老化实验验证,将胺液年降解率降至0.2kg/吨CO₂以下,年节约再生剂补充成本超300万元。
  • 针对精馏塔蒸汽单耗偏高(原设计3.2GJ/吨CO₂)的痛点,创新引入热泵精馏+余热梯级利用耦合工艺,通过HYSYS模拟优化热交换网络,将蒸汽单耗降至2.5GJ/吨CO₂,年减少标煤消耗约1.2万吨,对应碳减排量3.1万吨。
  • 现场调试阶段发现不锈钢设备腐蚀速率超预期(0.15mm/年),联合材料团队建立基于烟气成分(SO₂、Cl⁻浓度)与胺液pH值的腐蚀速率预测模型,提出双相钢替换方案并调整胺液缓蚀剂添加量,最终将腐蚀速率稳定控制在0.03mm/年以内,保障装置长周期运行(连续300天无停车检修)。
  • 编制《燃煤电厂碳捕集工艺操作手册》与《异常工况应急响应指南》,覆盖胺液再生塔液泛、贫富液换热器堵塞等12类高频问题,支撑项目一次性通过72小时满负荷试运行,获业主方“工艺可靠性标杆案例”认证。
2019.08 - 2022.06
小楷环保技术有限公司
碳捕集工艺工程师

聚焦垃圾焚烧电厂碳捕集中试项目(100吨/日规模),负责工艺参数调试、溶剂损耗控制及动态运行模拟,推动技术从实验室向工程化过渡,支撑项目通过省级CCUS示范项目验收。

  • 针对中试装置溶剂夹带率高(初始达1.2L/万Nm³烟气)问题,基于两相流理论优化洗涤塔填料层高度与喷淋密度,引入丝网除沫器改进结构,将溶剂夹带率降至0.3L/万Nm³以下,年减少有机胺损失约15吨,降低运行成本20%。
  • 开发基于MATLAB的动态模拟模型,输入烟气流量(±15%波动)、温度(±20℃波动)等参数,预测捕集效率变化趋势,提前调整胺液循环量,使变工况下捕集效率稳定在90%±2%,满足垃圾焚烧炉负荷波动需求。
  • 参与编制《垃圾焚烧碳捕集环境影响后评价报告》,量化分析胺液挥发对周边大气VOCs的影响(浓度<0.1mg/m³),提出“活性炭吸附+催化氧化”尾气处理补充方案,助力项目通过生态环境部示范验收。
  • 搭建小型腐蚀监测平台,通过电化学阻抗谱(EIS)实时监测不锈钢设备腐蚀状态,发现胺液中Cl⁻浓度(原0.5ppm)是主要诱因,协调前端增设树脂吸附塔将Cl⁻浓度降至0.1ppm以下,设备年维修次数从4次减少至1次。
2017.07 - 2019.07
小楷能源工程有限公司
助理碳捕集工艺工程师

协助完成实验室级碳捕集小试(10kg/日CO₂捕集规模),参与新型吸收剂筛选、工艺参数测试及数据整理,为后续中试提供基础工艺包支持。

  • 完成3类胺基吸收剂(MEA、DEEA、AMP)与2类离子液体([BMIM][PF₆]、[EMIM][Ac])的实验室对比测试,测定其在25-120℃下的CO₂吸收容量与解吸能耗,输出《吸收剂性能评估报告》,推荐DEEA作为中试候选溶剂(吸收容量较MEA高15%,解吸能耗低20%)。
  • 搭建小试装置自动控制系统,通过PLC编程实现胺液循环泵频率、贫富液换热器温度的联动调节,将实验数据重复性误差从±8%降至±3%,支撑团队发表核心期刊论文《新型胺基吸收剂在低浓度CO₂捕集中的应用》。
  • 参与编写《碳捕集工艺安全风险评估报告》,识别胺液泄漏、高温高压设备失效等6类风险点,提出“双回路泄漏监测+紧急泄压阀”改进方案,被纳入公司工艺安全标准库。
  • 协助完成与高校合作的热力学模型校准,提供小试实测数据(气液平衡组成、焓变值)200余组,优化ASPEN HYSYS数据库参数,提升模型预测精度(CO₂捕集效率预测误差<1%)。
项目经验
2022.03 - 2024.06
清能智研科技有限公司
研发创新主管

钢铁行业工业余热梯级利用智能优化系统研发及产业化

  • 钢铁行业余热资源占比达总能耗的35%,但传统利用方式因参数波动大、设备协同差,利用率仅30%-40%;公司承接宝钢、马钢等头部钢企的余热资源化需求,目标是开发一套适配烧结、转炉、轧钢全流程的智能系统,实现余热“按质梯级利用+动态精准调控”。我的核心职责是主导系统架构设计、核心算法研发及产业化落地的全链路衔接。
  • 项目面临两大硬核挑战:一是余热介质(烟气、煤气)的温度、流量波动剧烈(如烧结烟气温度偏差±50℃),传统物理模型无法准确预测余热品质;二是余热锅炉、汽轮机、蓄热器等多设备协同涉及“能效最大化+设备寿命保障+运行成本最低”三重约束,常规优化算法易陷入局部最优。
  • 牵头联合4家钢企采集12万条余热运行数据,搭建高保真数字孪生模型还原真实工况;创新提出“LSTM时序预测+PPO强化学习”混合框架——前者实现余热品质10分钟级精准预测,后者基于预测结果动态调整设备负荷(如根据烟气温度自动切换余热锅炉的省煤器/蒸发器回路),平衡能效与设备损耗;主导开发边缘计算终端,将算法部署至现场实现毫秒级响应。
  • 系统投用后,钢企余热综合利用率从38%提升至65%,单厂年节约标煤12万吨、减排CO₂约30万吨;形成5项发明专利(本人第一发明人2项)、3项软件著作权,助力公司拿下河钢唐钢、鞍钢鲅鱼圈基地等3个大型订单(总金额超8000万元);个人获公司年度“研发突破奖”,并主导完成系统向水泥、化工行业的适配拓展。
2020.07 - 2022.02
清能智研科技有限公司
研发工程师

生物质气化耦合发电碳捕集增效技术及中试验证

  • 生物质气化耦合燃煤电厂发电可实现“负碳”发电,但配套碳捕集系统存在捕集率低(约70%)、胺液再生能耗高(占捕集成本40%)的痛点;公司聚焦生物质耦合发电减碳提效需求,目标是研发低成本、高稳定性的碳捕集增效方案。我的职责是负责吸收剂筛选、工艺优化及中试装置调试。
  • 项目难点在于:生物质气化气含H₂S、NH₃等杂质,易导致传统MEA胺液降解、吸收效率下降;同时,再生塔热交换效率低,导致再生能耗居高不下。此外,气化气成分波动大(杂质含量变化±20%),常规固定参数工艺无法适配。
  • 基于密度泛函理论(DFT)计算,筛选20+种氨基修饰介孔材料,最终选定含哌嗪基团的介孔硅材料(吸收容量较MEA提升30%,抗降解能力增强50%);采用响应面法优化再生塔操作参数(温度105℃、压力1.2bar、液气比2.5:1),结合CFD模拟重构填料层布局(将传质系数提升22%);搭建100Nm³/h生物质气化气碳捕集中试装置,完成3个月连续运行测试,验证工艺稳定性。
  • 捕集率从72%提升至88%,单吨CO₂捕集能耗从3.2GJ降至2.4GJ(降低25%);技术通过山东省科技成果鉴定(国内领先水平),发表2篇SCI论文(《Chemical Engineering Journal》《Fuel》);参与制定《生物质气化耦合发电碳捕集技术规范》(DB37/T 4123-2023);项目推动公司申报“山东省碳捕集工程技术研究中心”,本人晋升为研发小组组长,负责后续技术迭代。
奖项荣誉
  • 注册环保工程师
  • 碳捕集项目攻坚奖
  • 2023年度环保行业优秀技术案例奖
技能特长
沟通能力
执行能力
热情坦诚
文案能力
自我评价
  • 具备碳捕集全流程工艺深厚积淀,精于系统优化能耗与成本,推动技术向工业化落地转化。
  • 面对复杂工况波动,习惯数据驱动根因分析,主导解决多起现场调试关键瓶颈。
  • 主动联动研发、生产与客户,将需求转化为工艺优化方向,确保方案贴合实际场景。
  • 持续跟踪CCUS政策与前沿技术,定期梳理产业链痛点,为团队提供前瞻性改进思路。
试一下,换个颜色
选择配色
使用此模板创建简历
  • 支持电脑端、微信小程序编辑简历
  • 支持一键更换模板,自由调整字距行距
  • 支持微信分享简历给好友查看
  • 支持简历封面、自荐信、自定义简历模块
  • 支持导出为PDF、图片、在线打印、云端保存
该简历模板已内置
  • 个人名称
  • 头像
  • 基本信息
  • 求职意向
  • 工作经历
  • 项目经验
  • 实习经验
  • 作品展示
  • 奖项荣誉
  • 校园经历
  • 教育背景
  • 兴趣爱好
  • 技能特长
  • 语言能力
  • 自我评价
  • 报考信息
  • 简历封面
  • 自荐信
对话框
提示
说明