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陆明哲
在平凡的岗位上创造不平凡的价值,这是我的职业信仰。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
陆明哲的照片
求职意向
水排放处理工程师
东莞
薪资面谈
一个月内到岗
工作经历
2022.07 - 至今
小楷环境科技有限公司
水排放处理高级工程师

负责化工/制药行业高浓度难降解废水处理项目全生命周期技术管理,涵盖方案设计、现场调试、运营优化及合规性保障,聚焦解决酚类、高COD/氨氮等特征污染物去除难题,确保出水达标并降低全周期成本。

  • 主导某长三角化工园区3万m³/d含酚废水提标改造项目,针对传统工艺酚类去除率仅65%的痛点,创新采用“微电解(Fe-C电极)+Fenton氧化(H₂O₂投加量0.8kg/m³)+A/O-MBBR(悬浮填料填充率30%)+反渗透(卷式膜组件,回收率75%)”组合工艺,通过Hydromantis软件模拟优化反应池停留时间(预处理段从4h延长至6h)及NaOH中和剂投加量(从200mg/L降至120mg/L),最终出水酚类浓度稳定在0.08mg/L(低于国标0.5mg/L限值),运营成本较原方案降低22%,项目获“省级环保示范工程”称号。
  • 针对园区污水厂生化系统丝状菌膨胀频发问题,通过显微镜镜检(识别球衣菌属占比超30%)、水质指纹分析(GC-MS检测溶解性有机物组分)定位根源,优化曝气策略(将连续曝气改为间歇曝气,DO控制在0.5-1.5mg/L)并调整营养比例(BOD:N:P从100:5:1修正为100:6:1.2),同时投加枯草芽孢杆菌复合菌剂(剂量50g/m³),使SVI从380mL/g降至110mL/g,COD去除率从76%提升至93%,保障系统连续6个月无膨胀事故。
  • 搭建废水处理设施数字孪生平台,整合在线监测仪表(哈希DR6000、梅特勒pH计)数据,采用Python开发异常预警算法(设定酚类浓度国标限值80%、COD 90%为触发阈值),实现指标异常提前2-4小时预警,全年减少超标风险15次,降低应急处理成本约30万元;平台还支持工艺参数回溯分析,为后续项目提供了12组可复制的工况数据。
  • 牵头编制《园区企业废水纳管技术导则》,针对农药中间体、染料助剂企业的特征污染物(有机磷、苯胺、邻苯二甲酸酯),明确预处理要求(如隔油沉淀池停留时间≥2h、活性炭吸附柱碘值≥1000mg/g)及排放指标(COD≤450mg/L、总磷≤2.5mg/L),推动园区企业预处理达标率从58%提升至97%,降低了污水厂进水负荷波动幅度达40%。
2019.03 - 2022.06
小楷生态工程技术有限公司
水排放处理工程师

协助完成制药、造纸行业废水处理项目的方案设计、现场调试及运营支持,聚焦高COD、高氨氮及色度超标问题,通过工艺优化与数据驱动解决实际运行痛点。

  • 参与某生物制药厂1.2万m³/d发酵类废水处理项目,针对高COD(9500mg/L)、高氨氮(180mg/L)及难降解抗生素残留问题,协助优化“UASB(厌氧颗粒污泥接种量从50g/L增至80g/L)+接触氧化(DO控制在2-3mg/L)+MBR(膜通量从15L/m²·h调整至20L/m²·h)”工艺参数,通过小试验证得出最佳HRT(厌氧段48h、好氧段24h),使COD去除率从72%提升至89%,氨氮去除率从81%提升至91%,为项目落地提供了关键技术论证。
  • 主导某造纸厂废水处理站提标改造现场调试,针对出水色度高(COD=130mg/L、色度=90倍)问题,采用“混凝沉淀(PAC投加量120mg/L+PAM 1mg/L)+颗粒活性炭吸附(空床接触时间35min)”组合工艺,优化搅拌速度(从150r/min调整至200r/min)以提高混凝效果,最终色度降至12倍以下,满足GB3544-2021标准,项目一次性通过环保竣工验收。
  • 搭建废水处理站运营台账数字化体系,整合水质数据(COD、氨氮、SS)、药剂消耗(PAC、PAM)及设备运维记录,采用Excel VBA开发自动化报表工具,自动生成日/周/月水质趋势图,减少人工统计时间约45%;通过分析数据趋势,提前预警曝气风机轴承磨损(振动值从4.5mm/s升至7.2mm/s),避免停机损失约12万元。
  • 编制《造纸废水运营操作标准化手册》,梳理15项关键流程(如污泥回流比调整、次氯酸钠消毒剂投加、膜组件清洗),开展4次员工培训(覆盖30人次),使出水达标率从88%提升至99%,单耗(PAC/kg·m³)从0.8降至0.5,年节约药剂成本约18万元。
2017.07 - 2019.02
小楷环境检测有限公司
水质检测与工艺支持专员

为工业废水处理项目提供精准水质检测服务及工艺优化建议,通过数据挖掘解决项目前期特征污染物识别与处理效率评估问题。

  • 负责某精细化工企业废水排放口特征污染物检测,建立GC-MS(检测邻苯二甲酸酯类)、ICP-MS(检测重金属镉、铬)及HPLC(检测苯酚衍生物)检测方法,全年完成150批次样品检测,出具报告100份,数据准确率100%;其中检测出企业未申报的邻苯二甲酸二丁酯(DBP)浓度达8mg/L,为客户后续工艺整改提供了关键依据。
  • 参与某印染企业废水处理工艺优化咨询,通过检测进水水质(COD=1600mg/L、BOD=350mg/L、SS=220mg/L)及出水指标,分析现有活性污泥法去除效率低的原因(BOD/COD=0.22,可生化性差),提出“水解酸化(停留时间8h)+接触氧化(DO=2.5mg/L)”预处理改进方案,使BOD/COD提升至0.45,生化系统COD去除率从63%提升至81%,为企业节省改造成本约35万元。
  • 搭建行业水质检测数据库,整合3年来化工、印染、造纸行业2000余组检测数据,采用SPSS进行相关性分析,得出“化工行业酚类浓度与COD去除率负相关(r=-0.78)、印染行业SS浓度与膜污染速率正相关(r=0.82)”等结论,为客户提供工艺选择的数据支撑,被公司纳入核心参考资料。
  • 协助解决某食品企业废水处理站异味问题,通过检测挥发性有机物(VOCs),定位来源为厌氧池挥发的硫化氢(15ppm)、氨(20ppm),建议采用“生物滤池(填料层:火山岩+活性炭,厚度1.5m)+化学吸收(硫酸溶液喷淋)”除臭工艺,安装后车间及周边异味浓度降至8ppm以下,员工投诉率从每月12次降至0,客户满意度提升至95%。
技能特长
沟通能力
执行能力
热情坦诚
文案能力
兴趣爱好
摄影
看书
阅读
跑步
自我评价
  • 深耕工业/市政水处理全流程8年,以“预判合规风险+资源化减量化”为工艺设计底层逻辑,拒绝碎片化整改。
  • 擅长用“根源分析-模块拆解-动态验证”攻克难降解污染物、污泥减量痛点,联动多部门找长期解。
  • 懂能源/环保行业“合规底线、降本刚需、资源化趋势”,能匹配企业目标设计水处理策略。
  • 保持政策技术敏感度,常梳理案例反哺团队;用业务语言翻译技术,帮非技术岗理解水处理价值。
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