负责工业废水(化工、电子行业为主)提标改造项目的工艺设计与落地、运营期废水处理站的成本优化与效率提升,以及突发水质问题的应急解决,对接客户需求并输出标准化运营体系
- 主导某大型化工企业(年产15万吨农药中间体)废水提标改造项目,针对原有“混凝沉淀+传统生化”工艺COD去除率仅65%、出水COD超一级A标准(80mg/L)的痛点,采用“多级AO(缺氧-好氧)+MBBR(移动床生物膜反应器)填料强化硝化+芬顿氧化深度降解”组合工艺;通过正交试验确定MBBR填料填充率35%、芬顿药剂(七水合硫酸亚铁+过氧化氢)投加比1:1.2的最优参数,改造后出水COD稳定降至42mg/L、氨氮从28mg/L降至3mg/L,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A要求,项目获客户“年度优秀工程案例”,成为公司化工废水提标标杆项目
- 负责公司3个运营期废水处理站(总处理规模8万吨/日)的成本优化,引入SCADA智能监控系统整合水质(COD、氨氮、总磷)、设备运行(曝气风机能耗、泵浦频率)数据,搭建“水质-能耗”关联模型;调整生化池DO(溶解氧)至2.0-2.5mg/L、优化污泥回流比至120%,实现单吨水处理电耗从0.38kWh降至0.32kWh,年节省运营成本约120万元,相关经验被纳入公司运营成本管控SOP
- 解决某电子企业(半导体晶圆生产)废水突发氨氮超标(从8mg/L升至25mg/L)问题,快速溯源至冬季水温降至10℃以下导致硝化菌活性降低;采取“临时投加硝化菌剂(2kg/吨污泥)+提升曝气温度至25℃+增加葡萄糖碳源投加量(50mg/L)”的组合措施,3天内将氨氮恢复至6mg/L以下,避免了客户因超标排放面临的200万元环保罚款,客户后续追加了2个车间的废水处理委托运营订单
- 编制《化工废水处理运营管理手册》,涵盖工艺参数阈值、设备维护周期、应急处理流程等12个模块,作为公司标准化输出文档;推动3个项目团队运营效率提升20%,减少新人培养周期1.5个月,手册被纳入公司内部知识库并迭代更新