负责长三角地区化工/精细化工企业工业废水处理项目全周期技术管理,涵盖高浓度难降解废水工艺选型、现场调试、运行优化及出水达标保障,对接业主解决技术痛点与合规性问题
- 主导某精细化工企业2000m³/d高浓度含氟废水(氟化物初始浓度45-50mg/L)处理项目,采用“二级化学沉淀(PAC+CaCl₂)+改性树脂吸附+反渗透(RO)”组合工艺,针对调试初期氟化物去除率波动大(仅60%-75%)的问题,通过正交试验优化PAC投加量(从800mg/L降至500mg/L)、CaCl₂反应pH(从8.5调整至9.2)及树脂再生频率(从每72小时改为每48小时),最终出水氟化物稳定在1.0-1.2mg/L,优于《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)表2限值,项目验收一次性通过
- 针对园区现有20000m³/d生化系统碳源投加成本高(月均150万)的问题,搭建“在线COD监测+ORP曲线+氨氮反馈”联动控制模型,将葡萄糖投加量从80kg/d·1000m³降至45kg/d·1000m³,同时解决反硝化段硝酸盐积累(从15mg/L降至8mg/L)与厌氧段释磷不充分(总磷去除率从70%提升至85%)的双重问题,月均节省碳源成本12万元
- 排查某农药厂厌氧反应器产气率低(仅0.8m³/kgCOD)的故障,通过GC-MS分析沼气成分(甲烷含量仅52%,硫化氢含量1200ppm),定位硫酸盐还原菌(SRB)过度繁殖问题,调整反应器运行参数:pH从6.8提升至7.3、投加FeCl₃(剂量10mg/L)抑制SRB活性、增加污泥回流比至150%,30天内产气率升至1.05m³/kgCOD,甲烷含量提升至68%,沼气发电效率提高20%
- 编制《精细化工废水处理运行维护SOP》,梳理12项关键控制指标(如氟化物、COD、氨氮、ORP、碱度)的阈值范围与预警机制,整合8类常见故障(如树脂失效、膜污染、产气异常)的排查流程与解决方法,被公司作为标准模板推广至江苏、浙江5个同类项目,降低现场运维人员培训成本约40%