主导工业危废/一般工业固废能源化利用项目全生命周期管理,涵盖工艺方案设计、设备调试优化及运营期二次污染防控,推动项目实现减量化、资源化、无害化目标,同时负责技术标准编制与团队能力输出
- 主导设计某沿海化工园区300吨/日危险废物焚烧发电项目工艺方案,基于“旋转窑+二燃室+急冷塔”核心路线,针对废盐(NaCl含量≥40%)、有机废液(热值12MJ/kg)的成分差异,通过正交试验优化进料配比(废盐:有机废液:辅助燃料=5:3:2)与燃烧参数(窑头温度1100℃、停留时间≥2s),解决了高含盐废物易结焦(结焦速率从1.2kg/(m²·d)降至0.3kg/(m²·d))及二噁英排放波动问题——引入“活性炭纤维吸附+布袋除尘+SCR脱硝”组合工艺,将二噁英排放浓度稳定控制在0.08ng TEQ/Nm³(优于国标GB 18484-2020限值60%),项目投产后年发电4800万kWh,替代标煤1.5万吨,年减排CO₂约4万吨
- 针对运营中期蒸汽产量波动(偏差±15%)问题,运用ASPEN PLUS建立焚烧炉-余热锅炉耦合模型,分析不同固废成分(如PVC废料的氯含量)对热效率的影响,提出“分级干燥+智能PID进料控制”方案——将滚筒干燥机出口废盐含水率从25%降至12%,并通过PLC系统实时调整给料速度(响应时间≤5s),使蒸汽产量稳定性提升至99%,年新增发电收益320万元
- 牵头解决飞灰填埋场渗滤液超标问题,针对原有石灰中和法COD去除率仅60%的缺陷,引入“水泥固化+MBR+纳滤(NF)”工艺,优化水泥掺量(从20%提升至30%)与NF膜操作压力(0.8MPa),将渗滤液中COD从7500mg/L降至120mg/L以下,满足《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18598-2019)要求,填埋处置成本降低35%
- 作为技术负责人编制公司《危险废物能源化利用技术规范》(Q/XK 001-2023),整合项目中的结焦防控、二噁英控制等12项关键经验,形成3项企业标准;其中“旋转窑焚烧炉高含盐废物进料配比计算方法”申请实用新型专利(ZL202321XXXXXXX.XX),已进入实质审查阶段