负责钢铁、化工行业工业企业VOCs及恶臭气体治理全流程技术管理,涵盖方案设计、设备调试、排放达标验证及客户技术支持,主导复杂工况下的工艺优化与技术创新。
- 主导某钢铁联合企业烧结机头烟气VOCs综合治理项目,针对高湿度(相对湿度85%以上)、多组分(苯系物、酮类、酯类混合)废气特性,创新采用“碱喷淋预处理+活性炭纤维吸附-催化燃烧(RCO)”组合工艺。通过AERMOD模型模拟废气扩散路径,优化吸附床风速至0.8m/s,解决传统工艺吸附效率不足(原设计60%)问题,最终VOCs排放浓度稳定在45mg/m³(低于国标50mg/m³),年减排量达120吨,项目获省级“环保示范工程”称号。
- 牵头解决某化工园区3家企业的RTO蓄热焚烧炉二噁英超标问题,分析燃烧温度(原850℃)及停留时间(0.7s)不足的核心矛盾,调整燃烧器配风比至1:3.2,增设二级急冷塔将烟气温度从500℃骤降至180℃以下(≤2s),同步投用活性炭喷射系统。改造后二噁英排放浓度从1.2ng-TEQ/Nm³降至0.08ng-TEQ/Nm³(优于欧盟标准0.1ng-TEQ/Nm³),助力企业顺利通过中央环保督察,客户续约率提升至100%。
- 构建基于物联网的大气治理设备智能监控平台,集成SCR脱硝催化剂活性(在线监测NOx转化率)、布袋除尘器压差(差压传感器)、VOCs在线监测(FID检测仪)等多源数据,开发“催化剂活性<60%、压差>1500Pa”双阈值预警算法。推动3个重点项目实现预防性维护,设备停机率从12%降至3%,年节省运维成本85万元,相关成果申请软件著作权1项。
- 参与编制《钢铁行业VOCs治理技术规范》地方标准,负责工艺参数验证章节。提出“多污染物协同控制因子”概念(综合考虑硫氧化物、氮氧化物与VOCs的相互影响系数),通过10家钢企现场测试验证,修正系数范围0.8-1.2,该内容被采纳为标准附录B核心内容,填补区域钢铁行业VOCs治理标准空白。