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陆明哲
昨天的经验是今天的基石,而今天的突破将成为明天的标准。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
陆明哲的照片
求职意向
电解槽研发工程师
苏州
薪资面谈
一个月内到岗
工作经历
2023.07 - 2025.06
小楷新能源科技有限公司
高级电解槽研发工程师(PEM方向)

主导PEM电解槽核心部件(催化剂层、气体扩散层GDL、膜电极MEA)的设计开发与性能优化,推动实验室成果向工程化转化,支撑80kW级PEM电解槽产品迭代。

  • 针对实验室级膜电极在工况下催化剂层脱落问题,牵头建立多尺度失效分析体系:通过SEM+EDS表征定位Pt颗粒团聚区域,结合COMSOL仿真优化催化剂浆料中PTFE粘结剂比例(从3wt%调整至5wt%)及热压工艺参数(温度从135℃升至145℃,压力从0.5MPa增至0.8MPa),使催化剂层附着力提升40%,单槽电压衰减速率从2.1mV/千小时降至0.8mV/千小时,支撑产品通过2000小时加速老化测试。
  • 为解决GDL在高电流密度(2.5A/cm²)下局部水淹问题,开发基于多孔介质传输模型的GDL结构设计工具:采用ANSYS Fluent模拟不同孔隙率(65%-80%)、纤维直径(5-10μm)的碳纸对液态水分布的影响,结合DOE实验验证,选定孔隙率72%、纤维直径7μm的定制化GDL,使单池有效反应面积利用率从88%提升至94%,对应整槽效率从78%提升至80.5%(基于低位热值LHV)。
  • 主导搭建PEM电解槽动态响应测试平台,模拟风光波动场景下的变载过程(10%-100%负载阶跃):通过LabVIEW采集电压、温度、产氢量等20+参数,发现膜电极质子传导阻抗随温度骤降增加35%的问题,提出在膜电极中添加5vol%纳米级SiO₂导热填料方案,使变载响应时间从120秒缩短至45秒,满足电网一次调频响应要求。
  • 推动膜电极量产工艺转化,优化狭缝涂布参数:针对实验室手工涂布批次间厚度偏差(±5μm)问题,引入在线激光测厚仪+闭环反馈控制,将涂布精度提升至±1μm,配合辊压工序压力梯度优化(从0.3-0.5MPa线性增加至0.8MPa),使量产膜电极性能离散度从8%降至3%,支撑首条100MW级产线良率达到95%。
2021.03 - 2023.06
小楷绿能技术研究院
主任工程师(电解槽系统集成)

负责PEM电解槽整槽系统集成设计,主导解决流场均匀性、密封可靠性及量产一致性难题,完成从5kW样机到200kW工程样机的迭代。

  • 针对初始流场设计(平行蛇形流场)导致的反应气体分布不均问题,采用计算流体力学(CFD)仿真分析:在COMSOL中建立三维流道模型,模拟不同流道宽度(1.5mm/2.0mm)、拐角半径(R1/R2)对气体流速分布的影响,优化后流道宽度1.8mm、拐角半径R1.5,使各单池入口流速偏差从±15%缩小至±5%,对应整槽产氢量波动率从7%降至2%。
  • 解决密封失效难题:拆解12台故障样机发现,O型圈在高温高压(80℃、3MPa)下压缩永久变形率达35%,选用氟硅橡胶(FKM)替代原三元乙丙橡胶(EPDM),并通过有限元分析(FEA)优化密封槽尺寸(压缩率从18%调整至22%),使1000小时压力循环测试后泄漏率从1×10⁻⁵ mbar·L/s降至5×10⁻⁷ mbar·L/s,达到车规级密封标准。
  • 主导制定量产工艺路线:梳理膜电极制备、极板加工、总装焊接等12道关键工序,引入自动堆叠设备(定位精度±0.1mm)替代人工组装,配合AOI视觉检测系统(分辨率5μm)全检极板对齐度,使单槽装配时间从4小时缩短至1.5小时,同时将极板错位导致的短路故障率从5%降至0.3%。
  • 搭建整槽性能测试矩阵:设计覆盖启动时间(≤5分钟)、冷启动(-20℃环境)、变载(10%-100%/min)等18项测试用例,通过200次循环测试验证系统可靠性,最终产品通过DNV GL认证,支撑获取3个海外绿氢项目定点订单(合计50MW)。
2019.07 - 2021.02
小楷清洁能源装备有限公司
研发工程师(电解槽基础研究)

参与碱性电解槽(AEC)研发项目,聚焦极板腐蚀抑制与电流密度提升,积累电解槽材料选型、工艺验证及性能测试经验。

  • 针对传统镍基极板在高电流密度(0.4A/cm²)下腐蚀速率过快(0.5mm/年)问题,开展表面改性实验:筛选3种过渡金属氧化物(IrO₂、RuO₂、MnO₂)作为涂层材料,通过电化学工作站(CHI760E)测试极化曲线,发现IrO₂涂层可使腐蚀电流密度从2×10⁻⁵ A/cm²降至5×10⁻⁶ A/cm²,结合磁控溅射工艺优化涂层厚度(从5μm调整至2μm),在0.6A/cm²工况下极板寿命从5000小时延长至12000小时。
  • 优化电极制备工艺:对比热压法与涂覆法对催化层结构的影响,发现涂覆法(PTFE乳液含量30%)可使电极孔隙率从55%提升至65%,配合超声分散(功率300W,时间15分钟)减少催化剂团聚,使电极活性面积从0.2cm²/mg Pt提升至0.35cm²/mg Pt,对应单池电流密度从0.35A/cm²提升至0.5A/cm²(1.8V电压下)。
  • 建立电解槽性能评价体系:定义静态指标(直流电耗、产氢纯度)与动态指标(变载响应、冷启动时间),设计10kW级测试平台,集成氢气纯度分析仪(精度0.1%)、电化学阻抗谱(EIS)设备,完成20+组对比实验,输出《碱性电解槽性能测试规范》并被纳入公司企业标准。
  • 参与首台10kW AEC样机调试:解决因隔膜(石棉布)吸碱不充分导致的膜电阻偏高问题(初始电阻0.8Ω·cm²),提出隔膜预处理方案(5%KOH溶液浸泡24小时+真空干燥),使膜电阻降至0.4Ω·cm²,整槽直流电耗从4.8kWh/Nm³降至4.5kWh/Nm³,达到行业先进水平。
技能特长
沟通能力
执行能力
热情坦诚
文案能力
兴趣爱好
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自我评价
  • 深耕电解槽研发近十年,聚焦碱性/PEM路线电化学性能与材料迭代,擅长从催化剂活性位点到流场设计的跨层级问题溯源。
  • 以“降低度电成本”为核心,主动推动阴极材料抗腐蚀与气体扩散效率的平衡方案,曾优化某型电解槽电流密度上限。
  • 惯于联动工艺/生产团队,将实验室数据转化为可量产工艺参数,缩短2款原型机中试周期。
  • 持续跟踪IEA/DOE绿氢路线,对电解槽与可再生能源耦合的系统适配性有前瞻性思考。
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