负责碱性电解槽核心组件(膜电极、流场板、双极板)的研发优化及整机系统集成测试,聚焦催化活性、水管理效率与系统稳定性的提升,推动关键部件国产化替代
- 主导碱性电解槽膜电极催化层的配方迭代,基于响应面法优化铂碳载量(1.5-3.0 mg/cm²)与离聚物含量(20-40 wt%),通过电化学工作站(CHI760E)测试极化曲线与循环伏安曲线,解决催化层活性与耐久性的矛盾——最终将催化层氧析出过电位降低25%,10k次加速老化后衰减率从8%降至3%,支撑整机电压下降0.15V
- 针对流场板液态水积导致的局部气阻问题,使用ANSYS Fluent开展CFD仿真,对比0.5-1.2mm沟槽宽度与0.3-0.8mm深度的组合,创新设计梯度沟槽结构(入口宽0.8mm、深度0.5mm,出口窄0.5mm、深度0.3mm),经10kW电解槽实测,气体析出过电位降低18%,电解槽能量效率从78%提升至81%
- 牵头搭建10kW碱性电解槽全系统测试平台,集成LabVIEW数据采集系统监控温度(±1℃)、压力(±0.1bar)与电流密度(±0.05 A/cm²),针对冷启动时间长(原15min)的痛点,优化加热模块的PID自适应控制逻辑,将启动时间压缩至5min内,冷启动成功率从85%提升至98%
- 推动钛毡双极板的国产化替代,筛选3家国内供应商的材料,通过电化学抛光(电压5V、时间30s)+类金刚石(DLC)涂层工艺,解决国产板接触电阻高的问题——接触电阻从8mΩ·cm²降至5mΩ·cm²(达到进口板水平),单台设备成本下降20%