负责碱性电解槽核心部件设计、性能优化及量产转化,主导解决长期运行效率衰减与成本控制问题,衔接研发与生产端推动技术落地
- 主导碱性电解槽双极板流场结构迭代设计,基于COMSOL Multiphysics CFD仿真优化流道宽度(从2mm缩至1.5mm)与深度(从5mm增至7mm)配比,将电解槽直流电耗从4.3 kWh/Nm³降至4.05 kWh/Nm³;针对流场死区问题,引入梯度微沟槽结构(沟槽间距0.8mm、深度0.3mm),通过PIV粒子成像测速验证氢气析出均匀性提升25%,单槽日均产能从800 Nm³增至944 Nm³
- 重点优化碱性电解槽隔膜与电极界面结合工艺,采用“热压(120℃、0.5MPa)+低温等离子体处理(氩气、功率100W、时间90s)”联用技术,解决传统胶黏工艺中介质传输阻力大的痛点;通过SEM-EDS分析界面微观结构,验证改进后电极有效反应面积增加30%,电解槽冷启动时间从45分钟缩短至20分钟,冬季运行稳定性提升40%
- 牵头搭建电解槽长期运行加速寿命测试(ALT)平台,模拟高温(85℃)、高湿(90%RH)、变载(10%-100%负荷循环)等极端工况,识别出极板晶间腐蚀与密封胶热老化两大失效模式;针对性开发耐蚀镍基合金(Ni-Cr-Al-Y)涂层(厚度5μm)与氟硅橡胶(添加10%纳米蒙脱土)改性配方,将电解槽连续运行寿命从8000小时延长至15000小时,满足商业化量产的MTBF(平均无故障时间)要求
- 对接生产部门完成技术转化,输出《碱性电解槽量产工艺指南》,梳理“双极板冲压精度(±0.05mm)、膜电极热压温度(135℃)、密封胶涂覆厚度(0.2mm)”等12项关键质量控制点;推动首条1GW产线良品率从75%提升至92%,单槽制造成本从8000元降至6800元,降幅15%