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陆明哲
在平凡的岗位上创造不平凡的价值,这是我的职业信仰。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
求职意向
电解槽研发工程师
苏州
薪资面谈
随时到岗
工作经历
2022.07 - 至今
小楷能源科技有限公司
电解槽研发工程师

负责PEM电解槽核心组件(阴极催化剂层、短堆结构)的设计开发与性能优化,主导单池至百千瓦级系统的工程化迭代,支撑产品在高电流密度下的能效提升与耐久性达标

  • 主导PEM电解槽阴极催化剂层配方与工艺优化,通过COMSOL Multiphysics模拟催化剂层孔隙率(30%-45%)与Pt/C载量梯度对传质阻抗的影响,针对“高活性与低欧姆阻抗”的矛盾,设计分层涂覆方案——底层采用0.4mg/cm² Pt/C(保证传质),表层叠加0.2mg/cm² Pt-Co合金(提升活性),结合热压工艺参数调整(温度145℃、压力15MPa),使单池电压从1.85V降至1.72V(@1.0A/cm²),直流能效从70%提升至76.5%,达到DOE 2024年高性能电解槽指标
  • 负责100kW级短堆集成设计与泄漏率控制,利用ANSYS Fluent模拟堆内流场分布,发现端板不锈钢材质与密封胶的界面应力集中导致氦气泄漏率超标(初始1.2×10⁻⁵ mbar·L/s);改进为“金属波纹管柔性连接+氟橡胶双道密封”结构,配合激光焊接工艺优化(光斑直径从0.5mm缩至0.3mm),泄漏率降至3×10⁻⁶ mbar·L/s,满足国际氢能标准ISO 14687对短堆密封性的要求
  • 牵头单池耐久性测试与失效机理分析,搭建10kW多通道单池测试平台,模拟8000小时连续运行工况(电压循环±10%、温度冲击5-80℃);通过SEM与XPS分析发现催化剂层因热应力产生微裂纹,引入2wt%全氟磺酸树脂增韧剂,使裂纹扩展速率降低60%,8000小时后电压衰减率从15%控制在8%以内,通过IEC 62282-2耐久性认证
  • 协同系统工程团队完成百千瓦级PEM电解槽与整流器、纯水系统的接口匹配,基于MATLAB/Simulink建立水电解质流量分配模型,优化阴极侧去离子水流量(从5L/min提至8L/min)与温度控制(±1℃),解决因局部浓度过高导致的膜电阻上升问题,系统额定功率从80kW提升至100kW,综合能效达75%
2019.03 - 2022.06
小楷氢能技术研究所
电解槽研发助理工程师

协助ALK/PEM电解槽核心组件的设计与测试,参与小试样机组装与性能验证,支撑实验室成果向工程化的转化

  • 参与碱性电解槽阳极Ni基极板的耐腐蚀性优化,通过EDS与XRD分析发现传统Ni极板在80℃KOH溶液中因Co元素流失导致腐蚀速率高达0.05mm/year;提出添加0.5wt% CeO₂纳米颗粒的改进方案,CeO₂与Ni形成固溶体抑制Co溶出,腐蚀速率降至0.015mm/year,极板寿命从5000小时延长至15000小时
  • 负责碱性电解槽隔膜的性能选型与工艺适配,对比聚苯硫醚(PPS)、聚四氟乙烯(PTFE)两种材质的孔隙率(35%-45%)与离子电导率,筛选出40%孔隙率的PPS隔膜;配合热压工艺优化(温度150℃、压力8MPa),使隔膜欧姆阻抗从0.2Ω·cm²降至0.12Ω·cm²,单池电压降低0.1V,小试样机电流密度从0.2A/cm²提升至0.4A/cm²
  • 搭建小试电解槽测试平台,用LabVIEW编写数据采集脚本,实时监测电流密度、温度、氢气纯度(≥99.97%)等参数;针对冷却水流速不足导致的局部过热(温度超90℃)问题,将矩形流道改为蛇形流道,冷却效率提升40%,解决了高温对膜堆的损伤问题
2017.07 - 2019.02
小楷环保科技有限公司
新能源研发实习生

参与氢能设备的基础研发支持,负责文献调研、基础实验与样品组装,积累电解槽研发的核心技能

  • 系统调研国内外PEM电解槽催化剂研究进展,整理20篇核心文献(涵盖Pt基、Ir基催化剂的结构设计),总结出“低载量Pt合金化+梯度结构”是提升催化剂活性与稳定性的关键方向,为后续研发提供理论框架
  • 协助进行电解槽极板的表面处理实验,用磁控溅射法制备Ni-Cr合金涂层,通过Tafel曲线测量腐蚀电位;发现Cr含量从10%提至15%时,腐蚀电位从-0.8V(vs SCE)提至-0.5V,耐腐蚀性增强30%,为正式研发提供了工艺参数参考
  • 参与小型PEM电解槽的组装与调试,负责极板与质子交换膜(Nafion 212)的贴合,优化贴合压力(从5MPa增至8MPa)以减少界面气泡;使单池气体交叉渗透率从1.5%降至0.8%,电解槽效率提升1.2%
项目经验
2022.03 - 2023.10
绿能智储科技有限公司
氢能系统集成高级工程师

百兆瓦级氢电耦合储能电站系统设计与全流程落地项目

  • 项目背景为国家双碳目标下电网峰谷调节压力剧增,客户需求一套集“光伏制氢-高压储氢-燃料电池发电”于一体的氢电耦合系统,解决区域电网100MW级调峰及可再生能源消纳问题;我的总体职责是主导系统架构设计、关键设备选型及全链路技术集成。
  • 关键难题有两点:一是氢电转换效率低(初始方案PEM电解槽+锂电池组合效率仅78%),二是动态工况下氢气供需匹配失衡(电网波动时易出现氢气积压或短缺);技术上引入固体氧化物燃料电池(SOFC)与PEM电解槽的“双堆协同”架构,通过氢气缓冲罐+智能压力 PID 控制实现动态平衡,同时用MATLAB/Simulink搭建氢电耦合动态模型仿真验证。
  • 核心行动包括:1. 牵头联合电解槽、燃料电池厂商定制化开发适配电网频率的响应模块;2. 设计“光伏-制氢-储氢-发电-电网”闭环控制策略,将氢气损耗率从5%降至1.2%;3. 对接电网调度系统,实现系统AGC指令响应时间≤10秒的实时调节。
  • 项目成果:系统综合效率提升至85%(行业平均80%),年消纳光伏余电1.2亿度,支撑电网调峰容量120MWh;项目成为省内首个百兆瓦级氢电耦合示范工程,申请发明专利3项(其中1项已授权),我个人主导的技术模块被纳入公司氢能系统标准设计库。
2020.06 - 2021.12
清能新能技术有限公司
储能项目技术负责人

工业园区分布式氢储能应急供电系统研发与应用项目

  • 项目背景为某化工园区频繁因电网波动导致停产(年均停机损失约800万元),需建设分布式储能系统解决应急供电及光伏余电消纳问题;我的职责是从需求调研到落地运维的全周期技术管理,重点突破小型化氢储能的系统集成。
  • 关键难题:一是园区空间有限(可用面积仅500㎡),传统氢储设备体积过大;二是混合系统(氢储能+锂电池)的控制逻辑复杂,易出现功率分配失衡;技术上选用紧凑式碱性电解槽(体积较行业常规减小30%)与固态储氢罐组合,用HOMER Pro软件优化“光伏-制氢-储氢-锂电池-负载”配置比例。
  • 核心行动:1. 针对园区负荷特性(峰值15MW,应急需求8MW),设计“锂电池承担基荷+氢储能应对峰值”的分层供电策略;2. 开发基于物联网的远程监控系统,实现氢气浓度、储氢压力的实时预警(泄漏响应时间≤30秒);3. 配合园区完成3次停电模拟测试,验证系统自启动时间≤2分钟。
  • 项目成果:系统投运后园区供电可靠性提升至99.9%(原98.5%),年消纳光伏余电1800万度,节省电费120万元;客户复购2套同款系统,项目获“省级新能源应用示范项目”称号,我主导的“分布式氢储能空间优化方案”被公司列为中小项目标准模板。
技能特长
沟通能力
执行能力
热情坦诚
文案能力
奖项荣誉
  • 注册化工工程师(勘察设计类)
  • 2023年度公司电解槽研发项目攻坚奖
  • 2022年中国氢能行业协会优秀技术案例奖
自我评价
  • 深耕电解槽关键组件研发全链路,擅从材料到系统集成拆解痛点,主动预判效率损耗,聚焦驱动技术适配绿氢规模化——做技术落地的“前瞻校准者”。
  • 用“性能-成本-可制造性”三维模型解题,依托实验设计与仿真快速收敛方案,注重技术优化向实际降本转化——问题解决的“结果派”。
  • 联动工艺、生产与客户端,把研发语言转可执行规范,推动实验室到产线衔接,用一线反馈反哺设计——跨域协作的“桥梁者”。
  • 跟踪绿氢技术前沿,针对PEM/ALK等方向做前瞻研究,主动扛高难度攻坚,匹配行业快迭代节奏——技术探索的“开拓者”。
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  • 个人名称
  • 头像
  • 基本信息
  • 求职意向
  • 工作经历
  • 项目经验
  • 实习经验
  • 作品展示
  • 奖项荣誉
  • 校园经历
  • 教育背景
  • 兴趣爱好
  • 技能特长
  • 语言能力
  • 自我评价
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