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陆明哲
在平凡的岗位上创造不平凡的价值,这是我的职业信仰。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
陆明哲的照片
求职意向
电解槽研发工程师
苏州
薪资面谈
随时到岗
工作经历
2023.07 - 至今
小楷氢源科技有限公司
电解槽研发工程师

负责PEM电解槽核心部件(膜电极、双极板)的研发迭代及整槽性能优化,衔接材料选型、结构设计与测试验证全流程,推动产品从实验室原型向工业化样机转化,支撑公司10kW级工业电解槽的客户交付与量产准备。

  • 主导PEM电解槽膜电极(MEA)的配方优化与批量制备工艺开发,针对传统Pt/C催化剂载量高(>0.4mg/cm²)导致的成本瓶颈,采用Pt-Co合金纳米颗粒负载策略,结合原子层沉积(ALD)技术实现催化剂层薄化(载量降至0.25mg/cm²);同步通过COMSOL模拟优化催化剂层孔隙率(从0.3提升至0.42),使MEA峰值电流密度从1.8A/cm²提升至2.2A/cm²,单池电压降低0.15V(@1.5A/cm²),直接推动催化剂成本下降35%。
  • 负责双极板(BPP)流场结构创新,针对传统蛇形流场传质死区问题,引入仿生树状分支流场,使用ANSYS Fluent进行多相流仿真(模拟氢气/氧气分布均匀性),优化流道宽度(1mm→0.8mm)与深度(0.5mm→0.6mm),使整槽气体利用率从85%提升至92%,压降降低15%(@1.0A/cm²),解决了高电流密度下气体累积导致的性能衰减问题。
  • 搭建PEM电解槽单池加速老化测试平台,整合气体流量控制器(MFC)、电化学工作站与温压传感器,设计80℃/1.5V恒压工况测试方案,识别出催化剂层裂纹是耐久性衰减主因;推动材料团队调整催化剂烧结温度(500℃→450℃),使MEA耐久性从5000小时延长至8000小时,满足工业级寿命要求。
  • 协同机械与工艺团队优化整槽装配工艺,针对膜电极与双极板界面接触电阻高的问题,引入激光测厚仪监控GDL压缩率(15%→18%),开发自动热压设备(温度±1℃、压力均匀性±5%),使整槽内阻降低8%,峰值功率密度从1.2W/cm²提升至1.4W/cm²,支撑10kW工业样机一次性通过客户性能验收。
2021.08 - 2023.06
小楷绿能科技有限公司
资深电解槽研发助理工程师

参与碱性电解槽(AEC)与PEM电解槽的基础研发,聚焦催化剂制备与电极结构优化,协助完成实验室原型机到中试线的过渡,支撑公司中试线单槽产氢量提升与成本优化。

  • 辅助开发碱性电解槽Ni基阳极催化剂,采用共沉淀法制备La掺杂Ni/Al₂O₃催化剂,通过XRD与SEM表征优化前驱体煅烧温度(800℃→750℃),使催化剂氧析出过电位从380mV降至320mV(@1.0A/cm²),支撑中试线单槽产氢量从50Nm³/h提升至70Nm³/h,电流密度提升20%。
  • 负责PEM电解槽测试数据自动化分析,使用Python编写脚本处理EIS数据,建立Rct串联Warburg阻抗的等效电路模型,快速定位双极板流道堵塞问题,将故障排查时间从2天缩短至4小时,测试效率提升30%。
  • 参与水电解系统集成设计,针对热管理需求添加板式换热器与温控模块,使系统工作温度稳定性从±5℃提升至±2℃,月均性能衰减率从0.8%降至0.3%,减少运维成本约15%。
  • 作为核心发明人协助撰写1项发明专利《一种高活性La掺杂Ni基碱性电解槽阳极催化剂及其制备方法》,梳理催化剂制备工艺参数与测试数据,为技术壁垒构建提供支持。
2019.07 - 2021.07
小楷能源科技有限公司
电解槽研发实习生

参与电解槽基础材料性能测试与文献调研,协助团队完成催化剂与电极的初步筛选,为后续研发方向提供数据支撑。

  • 开展国内外PEM电解槽膜电极文献调研,使用Citespace绘制关键词共现图谱,识别“低铂/非铂催化剂”“高稳定性GDL”为研究热点,输出《PEM电解槽膜电极技术发展趋势报告》,为团队确定“低铂膜电极”研发方向提供数据依据。
  • 协助测试不同碳纸基GDL性能,测量透气率(1000→1500sccm/(cm²·bar))与接触电阻(50→30mΩ·cm²),筛选出Sigracet 29BC GDL应用于实验室原型机,使单池电压降低0.08V(@1.0A/cm²)。
  • 参与小型电解槽测试装置搭建,负责膜电极与双极板组装、气体流量与电压参数调试,记录极化曲线数据,累计输出200+组测试数据,为后续电极优化提供基础支撑。
项目经验
2022.03 - 2023.10
绿能智储科技有限公司
氢能系统集成高级工程师

百兆瓦级氢电耦合储能电站系统设计与全流程落地项目

  • 项目背景为国家双碳目标下电网峰谷调节压力剧增,客户需求一套集“光伏制氢-高压储氢-燃料电池发电”于一体的氢电耦合系统,解决区域电网100MW级调峰及可再生能源消纳问题;我的总体职责是主导系统架构设计、关键设备选型及全链路技术集成。
  • 关键难题有两点:一是氢电转换效率低(初始方案PEM电解槽+锂电池组合效率仅78%),二是动态工况下氢气供需匹配失衡(电网波动时易出现氢气积压或短缺);技术上引入固体氧化物燃料电池(SOFC)与PEM电解槽的“双堆协同”架构,通过氢气缓冲罐+智能压力 PID 控制实现动态平衡,同时用MATLAB/Simulink搭建氢电耦合动态模型仿真验证。
  • 核心行动包括:1. 牵头联合电解槽、燃料电池厂商定制化开发适配电网频率的响应模块;2. 设计“光伏-制氢-储氢-发电-电网”闭环控制策略,将氢气损耗率从5%降至1.2%;3. 对接电网调度系统,实现系统AGC指令响应时间≤10秒的实时调节。
  • 项目成果:系统综合效率提升至85%(行业平均80%),年消纳光伏余电1.2亿度,支撑电网调峰容量120MWh;项目成为省内首个百兆瓦级氢电耦合示范工程,申请发明专利3项(其中1项已授权),我个人主导的技术模块被纳入公司氢能系统标准设计库。
2020.06 - 2021.12
清能新能技术有限公司
储能项目技术负责人

工业园区分布式氢储能应急供电系统研发与应用项目

  • 项目背景为某化工园区频繁因电网波动导致停产(年均停机损失约800万元),需建设分布式储能系统解决应急供电及光伏余电消纳问题;我的职责是从需求调研到落地运维的全周期技术管理,重点突破小型化氢储能的系统集成。
  • 关键难题:一是园区空间有限(可用面积仅500㎡),传统氢储设备体积过大;二是混合系统(氢储能+锂电池)的控制逻辑复杂,易出现功率分配失衡;技术上选用紧凑式碱性电解槽(体积较行业常规减小30%)与固态储氢罐组合,用HOMER Pro软件优化“光伏-制氢-储氢-锂电池-负载”配置比例。
  • 核心行动:1. 针对园区负荷特性(峰值15MW,应急需求8MW),设计“锂电池承担基荷+氢储能应对峰值”的分层供电策略;2. 开发基于物联网的远程监控系统,实现氢气浓度、储氢压力的实时预警(泄漏响应时间≤30秒);3. 配合园区完成3次停电模拟测试,验证系统自启动时间≤2分钟。
  • 项目成果:系统投运后园区供电可靠性提升至99.9%(原98.5%),年消纳光伏余电1800万度,节省电费120万元;客户复购2套同款系统,项目获“省级新能源应用示范项目”称号,我主导的“分布式氢储能空间优化方案”被公司列为中小项目标准模板。
技能特长
沟通能力
执行能力
热情坦诚
文案能力
奖项荣誉
  • 注册公用设备工程师(化工设备)
  • 中级化工机械工程师
  • 2022年度公司技术创新项目一等奖
  • 2023年氢能装备研发攻坚奖
自我评价
  • 深耕电解槽研发近十年,聚焦碱性/PEM路线电化学性能与材料迭代,擅长从催化剂活性位点到流场设计的跨层级问题溯源。
  • 以“降低度电成本”为核心,主动推动阴极材料抗腐蚀与气体扩散效率的平衡方案,曾优化某型电解槽电流密度上限。
  • 惯于联动工艺/生产团队,将实验室数据转化为可量产工艺参数,缩短2款原型机中试周期。
  • 持续跟踪IEA/DOE绿氢路线,对电解槽与可再生能源耦合的系统适配性有前瞻性思考。
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  • 个人名称
  • 头像
  • 基本信息
  • 求职意向
  • 工作经历
  • 项目经验
  • 实习经验
  • 作品展示
  • 奖项荣誉
  • 校园经历
  • 教育背景
  • 兴趣爱好
  • 技能特长
  • 语言能力
  • 自我评价
  • 报考信息
  • 简历封面
  • 自荐信
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