负责公司生物质直燃发电及气化项目的核心技术管控,覆盖原料特性分析与预处理、气化炉/厌氧罐工艺优化、运营故障诊断及效率提升,支撑项目从设计到稳定运行的全技术链路落地
- 针对公司旗下河北某秸秆气化发电项目原料(玉米秸秆+小麦秸秆)含杂率高达12%、气化炉月均结焦停机3次的问题,首先采用GC-MS结合元素分析仪定量检测原料中硅、铝、铁等无机杂质占比(硅21%、铁8%),明确结焦主因是无机灰分高温熔融粘结;随后基于Aspen Plus搭建“预处理-气化炉”联合模拟模型,对比滚筒筛选、永磁除铁、风选三种工艺的组合效果,最终确定“滚筒筛选(孔径8mm)+悬挂式磁选机(0.8T磁场强度)+风选机(6m/s风速)”三级除杂流程;实施后原料含杂率降至2%以下,气化炉结焦率从15%降至3%,月均停机次数减少至0.5次,机组年运行小时数从6500小时提升至7800小时,年发电量增加1200万kWh
- 主导优化山东某厌氧发酵项目的CSTR搅拌器参数,针对传统桨式搅拌不均匀导致产气率低(1.8m³/kgVS)的问题,用ANSYS Fluent进行流场模拟,调整搅拌桨直径(从0.5D增至0.7D)、转速(从30rpm提至45rpm)及安装角度(从45°改至30°),形成“径向+轴向”复合流场;改造后罐内物料混合均匀度从65%提升至90%,产气率提高至2.2m³/kgVS,单罐年增沼气产量120万m³,对应年发电量增加240万kWh
- 搭建公司首个生物质原料特性数据库,收录玉米秸秆、稻壳、木屑、猪粪等12种原料的热值(14-18MJ/kg)、灰分(3%-15%)、水分(10%-60%)及挥发分(60%-75%)数据,结合Python开发基于随机森林的原料配比模型,输入目标产气率/发电量后自动推荐最优原料组合;模型应用后,气化炉进料波动导致的停机次数从月均2次降至0.3次,原料利用率提升18%
- 解决河南某沼气工程脱碳效率低(沼气纯度92%)无法满足车用燃气标准的问题,引入中空纤维膜分离组件(聚酰亚胺材质,操作压力0.8MPa),并设计“pH(6.8-7.2)+温度(35℃)”联动控制系统;改造后沼气中CO₂含量从8%降至3%以下,纯度提升至97%,达到《车用压缩天然气》(GB 18047-2017)要求,年新增车用燃气销量80万Nm³,增收120万元