全面负责2台660MW超超临界燃煤机组生产组织与安全管控,统筹集控、巡检等12个岗位协同,保障机组负荷率≥98%、环保参数100%达标,主导深度调峰优化与经济指标提升。
- 主导机组深度调峰与AGC响应优化:面对新能源消纳压力,针对原3%/min变负荷速率瓶颈,通过燃烧调整试验(优化二次风配比至1:2.3、煤粉细度R90=18%),结合DCS历史数据建立负荷-煤量动态模型,重构协调控制(CCS)前馈逻辑,将调峰深度拓展至35%额定负荷,AGC响应时间缩短至15秒内,月均增发电量200万kWh,助力电厂获省调“深度调峰先进机组”。
- 攻坚环保指标超标难题:针对#1机组SCR出口NOx日均均值85mg/Nm³(国标50mg/Nm³),采用网格法测量喷氨格栅截面流速,定位3组喷嘴堵塞及2处管道磨损,协同检修更换并优化自动控制逻辑(PID参数调整为P=1.2、I=120s),配合低氮燃烧器配风调整,使NOx均值稳定在42mg/Nm³,季度环保奖励增加50万元,年度环保信用评级从B级升至AA级。
- 重构两票三制执行体系:梳理近3年27起异常操作事件,识别“工作票安全措施遗漏”占比41%,主导编制《典型操作风险预控清单》(含电气倒闸、锅炉启停等12类场景),推行电子票系统与现场“双人核查+录像留痕”双确认机制,两票合格率从92%提升至99.6%,全年未发生人为责任一类障碍,创电厂历史最佳纪录。
- 指挥660MW机组A修后启动优化:作为启动总指挥,协调热控、汽机专业完成128项试验(含RB功能验证、轴系振动监测),创新采用“分段暖管(0.5MPa→3MPa→10MPa阶梯升压)+给水泵变频调节”控制主蒸汽压力,将启动时间从72小时压缩至60小时,节约厂用电15万kWh,获公司“检修攻坚突出贡献奖”。