全面负责机组运行调度、应急处置及班组管理,统筹安全、经济、环保指标达成,衔接电网调度与厂内生产指令执行。
- 主导机组深度调峰至30%额定负荷期间的燃烧优化,基于DCS系统实时采集氧量、飞灰含碳量、主汽温度等20+参数,结合CFD燃烧仿真模型调整二次风配比与煤粉细度(由R90=22%降至18%),解决低负荷稳燃难题,调峰期间煤耗较行业均值降低8g/kWh,年节约标煤约1.2万吨。
- 牵头制定迎峰度夏高负荷期AGC响应策略,协同汽机专业优化主汽压力设定值(由16.7MPa动态调整至16.5MPa),同步修正锅炉燃料量前馈逻辑,将负荷响应速率从2%/min提升至3.5%/min,机组利用小时数同比增加15%,获电网‘优秀调峰机组’称号。
- 成功处置#2机组给水泵B跳闸异常:30秒内确认备用泵联启状态,手动干预汽包水位(通过调整给水旁路阀开度补偿150t/h流量缺口),同步排查电气柜综保装置误动原因(系CT回路接触不良),2小时内恢复双泵运行,非停时间控制在行业最优水平(<1小时),保障电网调度指令执行率100%。
- 推行“三查三改”安全管控模式:每日核查两票执行规范性(全年拒签不合格操作票17份)、每周分析SCS系统报警趋势(识别磨煤机密封风差压低等隐患23项)、每月组织全场景反事故演练(覆盖MFT、厂用电中断等8类事故),全年实现零非停,环保指标(SO₂/NOx/粉尘)达标率100%,获评省级‘安全文明示范班组’。