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陆明哲
责任心不是口号,而是渗透在每个工作细节中的行动准则。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
陆明哲的照片
求职意向
火电厂值长
宁波
薪资面谈
随时到岗
工作经历
2021.07 - 2024.06
小楷电力股份有限公司
火电厂值长(300MW亚临界机组)

全面负责2台300MW亚临界燃煤机组的安全、经济、环保运行指挥,统筹值内12人运行团队管理,执行电网调度指令并协调设备消缺,主导重大操作风险预控及应急事件处置,确保机组负荷响应率、煤耗指标、环保参数达标。

  • 主导机组深度调峰至220MW工况下的燃烧优化项目,基于DCS系统历史数据建立低负荷稳燃模型,结合煤质工业分析(灰熔点、挥发分)动态调整二次风配比与煤粉细度,同步投运等离子点火稳燃系统,解决低负荷段NOx瞬时超标(原峰值180mg/Nm³)及飞灰含碳量偏高(8.2%→6.5%)问题,机组调峰补偿收益季度环比提升17%,年增效益约420万元。
  • 牵头制定《锅炉MFT事故三级预控流程》,针对入炉煤硫分波动(0.8%-2.5%)导致的空预器堵塞风险,创新采用“分级喷氨+声波吹灰”协同策略,将MFT年发生率从0.8次/台降至0.2次/台;某夜班突发引风机跳闸事故时,快速判断为变频器IGBT模块故障,5分钟内完成备用设备切换,同步指挥减负荷至180MW并稳定燃烧,避免全厂非停(直接避免经济损失超500万元)。
  • 统筹值内“师带徒”技能提升计划,编制《300MW机组典型异常处置手册》(含12类常见故障处置逻辑图),组织仿真机实操培训28场/人,值内巡检人员缺陷发现及时率从85%提升至97%,季度技术问答考核优秀率从60%提高至90%,所在值获评年度“金牌运行值”。
  • 对接环保部门超低排放改造要求,推动SCR脱硝喷氨自动控制系统优化,通过引入炉膛出口NOx前馈信号修正喷氨量,将氨逃逸率从8ppm稳定控制在5ppm以内,同时降低液氨单耗12kg/h·台,助力机组环保电价考核连续12个月满分。
2019.03 - 2021.06
小楷能源发展有限公司
火电厂副值长(600MW超临界机组)

协助值长开展600MW超临界燃煤机组运行管理工作,负责监盘操作、操作票审核及重大操作监护,牵头协调机炉电专业消缺配合,参与机组调峰、启停等关键操作的风险评估与现场指挥,保障机组AGC/一次调频性能满足电网“两个细则”要求。

  • 主导600MW机组协调控制系统(CCS)优化项目,针对变负荷阶段主汽压力偏差大(±0.5MPa→±0.2MPa)问题,通过调整PID控制器参数(比例带从8%缩至5%,积分时间从120s缩短至90s)并结合煤量-给水量动态补偿逻辑,将AGC响应速率从2%/min提升至3%/min,满足电网“两个细则”考核满分标准,月度考核奖励增加15万元。
  • 负责机组大修后启动调试,编制《锅炉点火-冲转-并网全流程操作卡》(含32项关键节点质量控制标准),全程监护汽机冲转(3000r/min定速)及发电机并网操作,精准控制汽包上下壁温差(<40℃)与主汽温升速率(≤1.5℃/min),实现启动过程零非停、零缺陷,较计划工期提前18小时并网。
  • 牵头解决高加解列后机组负荷波动问题,通过分析热平衡数据发现给水温度骤降(从270℃→180℃)导致煤水比失调,提出“高加解列前预先降低燃料量15%+同步投入旁路减温水”预控方案,将负荷波动幅度从±50MW缩小至±15MW,保障电网调度指令执行精度。
  • 每月组织值内“运行分析会”,针对煤场堆取料机故障率高(月均3次)问题,推动加装料耙电机温度在线监测装置,结合振动频谱分析提前识别轴承磨损隐患,将故障停机时间从8小时/次降至2小时/次,年减少因煤供应中断导致的降负荷损失约200万元。
2017.08 - 2019.02
小楷热电联产有限公司
火电厂主值班员(200MW循环流化床机组)

负责200MW循环流化床(CFB)机组集控室监盘操作,执行“两票三制”完成设备启停及定期切换,监控床温、炉压、脱硫效率等关键参数,处理日常运行异常(如给煤机断煤、返料器堵塞),保障机组连续安全运行。

  • 针对CFB机组床温波动大(850℃±50℃→850℃±20℃)问题,通过调整一次风量(从220kNm³/h优化至240kNm³/h)与石灰石给料量(钙硫比从2.2降至2.0),结合床层差压(从8kPa稳定至10kPa)判断燃烧效率,将飞灰含碳量从10%降至7.5%,月均节约标煤80吨。
  • 独立处理多起突发设备异常:某日#3给煤机断煤导致床温下降至780℃,迅速启动备用给煤机并调整播煤风量(从12kNm³/h增至15kNm³/h),同时增大二次风比例(从35%提至40%),10分钟内恢复床温至860℃,避免MFT动作;全年成功处置类似异常12次,保障机组可用率99.8%。
  • 参与机组脱硫系统提效改造,负责运行侧配合调试,通过优化吸收塔浆液pH值控制范围(5.2-5.6→5.5-5.8)及氧化风机运行频率(从50Hz降至45Hz),将脱硫效率从98%提升至99.2%,出口SO₂浓度稳定低于35mg/Nm³,助力机组获得环保电价补贴。
  • 编制《CFB机组常见异常处置速查手册》(含20类典型问题处理步骤),在部门内部推广后,新员工独立处理简单异常的平均时间从30分钟缩短至12分钟,所在班组季度运行指标竞赛连续3次排名第一。
项目经验
2022.03 - 2023.10
豫能中原电力有限公司
火电机组灵活性改造技术负责人

660MW超临界机组深度调峰与快速响应能力提升项目

  • 双碳目标驱动下,电网对火电深度调峰与AGC快速响应能力提出刚性要求——公司#1号660MW超临界机组原调峰深度仅能达到30%额定负荷,且负荷变化率≤1.5%/min,无法匹配新能源波动的电网调节需求。我的核心职责是主导项目技术方案设计、关键系统改造及全流程落地,目标是实现调峰深度降至20%额定负荷、负荷响应时间缩短至50秒内。
  • 项目面临三大技术壁垒:一是低负荷下燃烧器稳燃性差,原低氮分级燃烧系统二次风配比未适配深度调峰,多次出现灭火风险;二是汽轮机低负荷热耗高,冲动式汽轮机在高真空、低主汽流量下级效率下降12%;三是协调控制系统(CCS)参数滞后,传统PID控制无法应对负荷指令的快速波动,曾导致负荷偏差超±2MW。
  • 针对燃烧问题,我联合西安热工院采用ANSYS Fluent模拟燃烧流场,重构了“浓淡分离+微油稳燃”的二次风喷口结构,将一次风速从28m/s调整至25m/s,提升低负荷下的燃料混合均匀性;汽轮机侧创新采用“滑压-定压”复合调节模式,通过优化高、中压缸进汽阀门的重叠度,降低低负荷下的节流损失;CCS系统则基于模型预测控制(MPC)算法重构PID参数,引入负荷指令的前馈补偿环节,将控制周期从5秒缩短至2秒。
  • 项目投运后,机组调峰深度成功降至20%额定负荷,负荷响应时间≤45秒,锅炉灭火次数从改造前的每月3次降为0;供电煤耗较改造前降低8g/kWh,年节约标煤约1.2万吨,减少CO₂排放3万吨。项目获豫能集团“2023年度技术创新一等奖”,我主导的《超临界机组深度调峰燃烧调整导则》被纳入公司火电机组运维标准手册。
2020.05 - 2021.12
豫能中原电力有限公司
集控运行优化主管

#3机组厂用电率对标达标与辅机能耗优化项目

  • 公司#3号600MW亚临界机组厂用电率长期高于区域标杆值0.8个百分点(达4.9%),直接影响机组经济性排名。我的任务是牵头开展全厂能耗诊断,识别高能耗环节并制定优化方案,目标是厂用电率降至4.2%以下,进入河南省火电企业能耗TOP10。
  • 通过“EEMS能耗在线监测系统”全量采集数据,发现辅机能耗占比高达35%,其中引风机(离心式,效率78%)、循环水泵(定速,部分负荷耗电率高)为核心痛点;同时,原有运行策略未结合负荷动态调整,低负荷时仍保持3台循环水泵运行,引风机挡板开度固定导致节流损失大。
  • 我推动三大优化行动:一是对引风机实施高压变频改造,采用“一拖一”变频调速替代传统挡板调节,实现风量精准控制;二是给循环水泵增加“大小泵组合”模式,负荷≤500MW时切换为1台大泵+1台小泵运行;三是编制《辅机动态运行指导书》,明确不同负荷段的设备启停与参数调整阈值,例如负荷≤450MW时停运脱硫增压风机,与引风机合并运行。
  • 项目实施后,厂用电率从4.9%降至4.1%,年节约厂用电约520万kWh,降低成本约312万元;项目入选“2022年河南省火电企业节能改造典型案例”,我主导优化的辅机运行策略至今仍是公司集控值班员的核心培训内容,推动全公司同类型机组厂用电率平均下降0.5个百分点。
技能特长
沟通能力
执行能力
热情坦诚
文案能力
奖项荣誉
  • 电力安全生产管理人员资格证
  • 电力行业职业技能鉴定(值长)高级技师证书
  • 2022年度电厂优秀运行管理者
  • 2023年区域火电运行技能竞赛三等奖
自我评价
  • 深耕火电厂运行指挥10年,以“预控优先”思维搭建全流程风险防控体系,将机组安全、环保合规作为现场决策核心锚点。
  • 擅长用“跨专业场景语言”打通运行、检修、环保壁垒,曾协调解决煤质波动问题保障满负荷出力。
  • 面对突发故障或环保事件,能快速根因处置,且通过“场景化复盘”转化个人经验为团队应急手册。
  • 以“培养独当一面骨干”为目标,近3年带教5名主值成车间核心,助力团队连续3年零重大安全事故。
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