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陆明哲
在平凡的岗位上创造不平凡的价值,这是我的职业信仰。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
陆明哲的照片
求职意向
选煤厂设计专家
长沙
薪资面谈
三个月内到岗
工作经历
2021.09 - 2025.08
小楷能源工程设计研究院
选煤厂设计专家

主导千万吨级矿井配套选煤厂全流程设计,聚焦复杂煤质分选效率提升与绿色低碳技术集成,统筹EPC项目技术落地与性能验证,推动智能化、低耗化选煤系统工业化应用。

  • 主导晋北矿区某1200万吨/年炼焦煤选煤厂全流程设计,针对原煤硫分1.8%-3.2%、灰分15%-25%的复杂煤质,创新采用“重介浅槽主选+粗煤泥TBS分选+浮选精煤再选”三级分选工艺,配套自主研发的高硫煤专用捕收剂,精煤产率提升4.2%,硫分脱除率达92%,年增经济效益超3000万元;同步集成智能密度闭环控制系统,通过PLC+AI算法动态调节重介悬浮液密度,分选精度(±0.1密度级)稳定在95%以上。
  • 牵头解决细粒煤(<0.25mm占比35%)回收率低难题,提出“旋流器分级+高频筛脱水+煤泥离心机二次回收”联合工艺,将煤泥灰分从28%降至18%,精煤损失率从1.2%压缩至0.5%,年减少精煤损失约1.8万吨;配套设计煤泥水处理闭路循环系统,实现洗水浓度<10g/L,吨煤水耗降低25%。
  • 作为EPC项目技术负责人,协调设计团队与施工单位解决现场冲突23项,针对主厂房层高受限问题,优化设备布局方案,将原设计的3层结构压缩为2层,缩短工期45天;主导编制《选煤厂性能考核方案》,投产后连续3个月精煤灰分、硫分、水分均优于合同指标,一次性通过业主验收。
  • 推动绿色技术应用,设计余热回收系统(利用介质桶蒸汽加热脱介筛喷水),年节约标煤1200吨;编制《选煤厂碳排放核算报告》,协助企业获取碳减排补贴800万元。
2018.07 - 2021.08
小楷矿业技术有限公司
主任选煤设计师

负责300-800万吨/年中型选煤厂工艺设计及技术优化,聚焦易泥化煤质分选难题攻关,参与省级选煤技术研发项目,推动设计成果工业化转化。

  • 独立完成鲁西南矿区某500万吨/年动力煤选煤厂设计,针对原煤泥化指数达15%的特性,优化分级旋流器直径(由φ1000mm调整为φ850mm)与溢流管插入深度,将次生煤泥量从18%降至12%,介质消耗从1.2kg/t降至0.9kg/t;配套设计弧形筛+高频筛联合脱水工艺,精煤水分从12%控制在9%以内,满足南方电厂掺烧要求。
  • 参与山西省科技厅“粗煤泥高效回收关键技术研究”项目,提出“螺旋分选机+水力旋流器”联合分选方案,经工业性试验验证,粗煤泥(0.15-0.5mm)回收率从65%提升至82%,该项目获2020年度中国煤炭工业协会科技进步三等奖,相关工艺被纳入公司标准设计库。
  • 主导3项选煤厂技术改造项目,其中为某老厂增加智能在线测灰系统(基于γ射线透射原理),实现精煤灰分实时监测,人工采样频次从每2小时1次降至每4小时1次,人工成本年降40万元;优化介质泵选型,将原设计的3台流量800m³/h泵组改为2台1000m³/h泵组,吨煤电耗降低1.2kWh。
  • 编制《选煤厂初步设计说明书》《设备选型技术规范》等企业标准文件4份,规范了易泥化煤质分选、智能控制模块设计等关键环节的技术要求。
2015.06 - 2018.06
小楷环保工程集团
选煤设计工程师

参与选煤厂初步设计及现场技术服务,掌握基础分选工艺计算与设备选型,积累复杂工况下的设计优化经验。

  • 协助完成陕北矿区某180万吨/年长焰煤选煤厂初步设计,独立完成工艺流程计算(包括处理量、各产物产率、介质平衡),编制PID图与设备清单,其中介质桶容积计算误差控制在3%以内,获主设工程师“基础扎实、数据可靠”的书面评价。
  • 驻场解决设备安装调试问题,针对精煤脱水离心机振动超标(振幅达8mm/s)问题,通过调整转鼓动平衡(配重块位置修正2处)、加固基础螺栓,将振幅降至3mm/s以下,保障设备稳定运行;参与编写《现场安装技术交底手册》,梳理常见安装问题及解决方案12项。
  • 学习智能选煤系统基础,协助开发“选煤厂设计参数数据库”,录入不同煤质对应的旋流器、筛网、泵类设备选型参数200余组,提升设计效率约20%;参与编制《选煤厂节能设计指南》初稿,提出“分级脱水+余热利用”节能措施3项。
项目经验
2021.03 - 2023.08
中煤科工集团山西有限公司
煤炭分级分质清洁利用技术研发项目负责人

年产100万吨低阶煤分级分质清洁高效利用示范项目

  • 项目背景:双碳目标下煤炭行业亟需清洁转型,公司现有低阶煤转化工艺存在焦油收率低(仅8%)、半焦灰渣活性差(资源化利用率50%)的痛点,需研发分级分质技术破解“转化效率低、固废难消纳”问题。我的核心职责是统筹研发方案设计、中试验证及100万吨/年示范线产业化落地。
  • 关键难题:低阶煤热解时热解炉流场不均导致焦油二次裂解严重;半焦燃烧后的灰渣硅铝酸盐结构稳定,无法直接作为水泥掺合料。
  • 核心行动:带领5人团队用Fluent软件做12轮热解炉流场仿真,调整布风板孔径分布与加热区温度梯度,解决流场不均问题;针对灰渣活性,引入机械力化学法,用高能球磨机将灰渣粉碎至<10μm,添加5%石灰石作活化剂,通过正交试验确定最佳粉磨时间(45min)与配比,激活灰渣潜在活性。
  • 项目成果:焦油收率提升至12%,灰渣活性指数从30%升至65%(达水泥掺合料标准);申请发明专利3项(排名第一2项),示范线年节约标煤1.2万吨、减SO₂排放800吨,半焦及灰渣综合利用率提至85%,为公司新增年营收1.5亿元,个人获公司“科技进步一等奖”,是项目核心技术牵头人。
2019.05 - 2021.02
中煤科工集团山西有限公司
矿井水零排放工艺优化项目技术主管

下属矿井矿井水深度处理及零排放工艺升级项目

  • 项目背景:公司下属3座矿井矿井水含高硬度(Ca²+ + Mg²+ = 800mg/L)、高硫酸盐(SO₄²- = 1200mg/L),现有“混凝沉淀+反渗透”工艺存在膜结垢严重(寿命2年)、蒸发结晶能耗高(120kWh/吨水)问题,无法满足环保零排放要求。我的角色是技术主管,负责工艺优化设计、调试及验收。
  • 关键难题:高硬度矿井水导致反渗透膜频繁结垢,清洗周期短;蒸发结晶单元蒸汽消耗大,运行成本高。
  • 核心行动:针对结垢问题,筛选15种阻垢剂复配,最终确定“有机膦酸盐(HEDP)+ 聚羧酸(PAA)”复合阻垢剂(3:1配比),阻垢效率提至95%以上;针对蒸发结晶,将MVR蒸发器换热管从不锈钢换为钛合金,增设湍流促进器,优化蒸汽压缩比至10:1,降低传热温差。
  • 项目成果:反渗透膜寿命延长至4年,清洗频率从每月1次降至每季度1次;蒸发结晶能耗降25%(至90kWh/吨水);矿井水回用率从70%提至98%,年减少废水排放50万吨,年省成本300万元;项目获“山西省环保厅科技进步三等奖”,我主导工艺设计与现场调试,撰写2篇核心论文(《煤炭学报》2022年第S1期),成长为矿井水处理领域技术骨干。
自我评价
  • 10余年选煤厂设计经验,聚焦“工艺-环保-产能”三维协同,以全流程思维锚定系统优化核心矛盾。
  • 擅长拆解高硫煤、难选煤等复杂场景的工艺堵点,依托煤质深度研判推动设计从“合规达标”转向“提效降本”。
  • 紧跟“双碳”趋势,主动前置绿色工艺设计(如节水、固废资源化),追求长期环保效益落地。
  • 擅长跨团队目标对齐,确保方案既符合技术逻辑,也支撑项目全生命周期运营价值。
兴趣爱好
摄影
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  • 个人名称
  • 头像
  • 基本信息
  • 求职意向
  • 工作经历
  • 项目经验
  • 实习经验
  • 作品展示
  • 奖项荣誉
  • 校园经历
  • 教育背景
  • 兴趣爱好
  • 技能特长
  • 语言能力
  • 自我评价
  • 报考信息
  • 简历封面
  • 自荐信
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