当前模板已根据「煤化工工程师」岗位深度优化
选择其他岗位
开始编辑模板后,您可以进一步自定义包括:工作履历、工作内容、信息模块、颜色配置等
内置经深度优化的履历,将为你撰写个人简历带来更多灵感。
陆明哲
在平凡的岗位上创造不平凡的价值,这是我的职业信仰。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
陆明哲的照片
求职意向
煤化工工程师
无锡
薪资面谈
一个月内到岗
工作经历
2022.07 - 至今
小楷煤化科技有限公司
高级煤化工工程师

负责公司煤制烯烃项目全周期技术管理,涵盖煤气化工艺优化、费托合成单元技术攻关及环保合规性落地,主导解决关键单元运行瓶颈与能效提升问题。

  • 主导煤气化工艺比选与参数优化,基于Aspen Plus建立多维度模拟模型,对比固定床加压气化与气流床粉煤气化的碳转化率(目标≥91%)、冷煤气效率(目标≥85%)及废水产生量,最终选定改进型气流床工艺,配合调整氧煤比(从0.65降至0.62)与气化炉操作压力(提升至4.2MPa),投产后碳转化率达92.3%,年减少废水排放12万吨。
  • 牵头费托合成催化剂选型与工业验证,联合中科院过程所开发钴基催化剂改性配方(添加0.5%稀土元素La),通过固定床微反装置测试(空速1.2h⁻¹,温度240℃),催化剂初始活性从89%提升至94%,工业装置运行6个月后仍保持91%以上活性,单程转化率稳定在88%。
  • 推动硫回收装置提标改造,针对原克劳斯工艺硫回收率仅98.5%的问题,引入SCOT尾气处理单元,配套H₂S/SO₂在线分析仪(精度±0.1ppm)动态调节空气量,最终硫回收率达99.8%,满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)超低排放要求。
  • 编制项目能效对标报告,对照GB 30179-2013《煤制烯烃单位产品能源消耗限额》,通过优化余热回收系统(新增低压蒸汽过热器),综合能耗从3.2tce/t烯烃降至2.95tce/t,助力项目获评省级绿色工厂。
2019.03 - 2022.06
小楷清洁能源研究院
煤化工工艺工程师

参与煤制乙二醇项目工艺设计与开车调试,聚焦变换工段热量回收效率提升及污水处理系统稳定性优化,支撑装置长周期运行。

  • 参与气流床粉煤气化工艺包审查,识别废热锅炉产汽量不足(设计值120t/h,实际105t/h)问题,通过Eckert图分析高温合成气(1300℃)显热回收路径,提出增设二级省煤器方案,改造后蒸汽产量提升至118t/h,年增发电收益约800万元。
  • 主导变换炉催化剂装填与升温还原方案制定,基于ASPEN ADM模拟气体分布与热点温度(目标≤480℃),优化瓷球填充比例(惰性瓷球占比从20%降至15%)与装填高度(增加0.5m),开车后热点温度偏差控制在±15℃,催化剂寿命从2年延长至2.5年。
  • 优化污水处理系统工艺,针对高浓度酚氨废水(COD 5000mg/L,氨氮300mg/L),引入MBBR+臭氧催化氧化组合工艺,通过正交试验确定填料填充率30%、臭氧投加量120mg/L,出水COD降至80mg/L、氨氮<5mg/L,满足循环水补水标准(GB/T 50335-2016)。
  • 编制《煤制乙二醇装置操作手册(试行版)》,梳理12个关键工序(如煤气化、变换、加氢)的操作要点与应急处置流程,组织3批次操作人员培训(考核通过率98%),装置首次开车周期从90天缩短至65天。
2017.06 - 2019.02
小楷能源技术有限公司
助理煤化工工程师

协助完成煤制天然气项目基础设计与现场技术服务,侧重工艺模拟计算、设备参数匹配及开车初期异常工况处理。

  • 使用Aspen HYSYS完成粗煤气净化单元模拟,针对胺液再生塔(处理量8000Nm³/h)解析效果不足(H₂S残留0.1g/Nm³)问题,优化贫富液换热器温差(从8℃提升至12℃)与再生塔蒸汽量(增加15%),模拟结果显示H₂S残留降至0.03g/Nm³,指导现场调整后指标达标。
  • 参与煤气水分离装置设计审查,核对关键设备(如旋流板塔、凝聚塔)参数,发现旋流板塔气速(18m/s)接近液泛临界值(20m/s),提出将塔径由3.2m扩至3.4m,现场改造后处理量提升至120m³/h,未再出现液泛现象。
  • 驻场支持项目开车调试,针对低温甲醇洗单元净化气硫含量超标(目标<0.1ppm,实际0.3ppm)问题,分析吸收塔甲醇循环量(850m³/h)与温度(-55℃)匹配性,调整贫甲醇流量至920m³/h并投用氨冷器,3日内指标达标。
  • 建立项目技术档案管理系统,分类归档工艺计算书、设备资料及调试记录200+份,编制《设计变更跟踪表》,实现变更闭环管理,后续同类项目资料调取效率提升40%。
项目经验
2022.03 - 2023.10
华晋新能煤炭科技有限责任公司
智能化开采地质保障项目负责人

高瓦斯近距离煤层群智能化开采地质模型动态优化项目

  • 项目背景为矿井开采的3#、5#高瓦斯近距离煤层群,传统静态地质模型因煤层赋存动态变化(厚度波动±0.3m、倾角偏差±2°),导致综采设备误动作率高达15%、月均瓦斯超限3次,严重制约安全高效生产。项目目标是构建“实时感知-动态更新-智能适配”的地质保障体系,支撑智能化综采工作面自适应开采。我作为项目总负责人,统筹地质建模、数据融合、机电联动三大模块的落地。
  • 关键难题有三:一是多源数据(地质钻孔、瓦斯传感器、综采设备姿态)异构融合困难,传统GIS平台无法实现时空对齐;二是煤层厚度、倾角的实时预测精度低,现有反演算法依赖离线计算;三是地质模型与综采设备控制逻辑脱节,无法实时调整支架姿态。针对这些问题,我引入机器学习随机森林算法优化煤层赋存预测,开发了基于MQTT协议的实时数据同步中间件,打通地质模型与综采设备的控制链路。
  • 我的核心行动包括:1)整合矿井120个钻孔、500个瓦斯传感器、20台综采设备的3年数据,构建多源融合数据库;2)改进三维地震反演模型,将预测精度从82%提升至91%;3)搭建地质模型动态更新模块,实现每30分钟同步现场数据并调整模型参数;4)与机电团队协作,将地质模型的煤层倾角、厚度数据嵌入液压支架的自动调斜逻辑,让设备实时适配地质变化。
  • 项目成果显著:地质模型精度提升至95%,综采设备误动作率下降60%,月均瓦斯超限次数降至0.5次以内,工作面月均推进度从180m提升至216m,直接经济效益约1200万元。我个人主导了算法改进与系统集成,推动地质保障从“被动支撑”转向“主动适配”,成为矿井智能化开采的核心支撑体系。
2020.05 - 2021.12
山西焦煤集团吕梁山煤电有限公司
煤矸石资源化利用技术主管

低阶煤矸石制备陶粒支撑剂工艺优化及工业化应用项目

  • 项目背景是公司每年产生约30万吨低阶煤矸石(灰分25%-30%、SiO₂+Al₂O₃含量70%-75%),传统堆存方式占压土地且污染环境,而油气开采用陶粒支撑剂需高活性、低灰分的原料,低阶煤矸石因强度不足无法利用。项目目标是通过工艺优化,将低阶煤矸石转化为满足中石油川渝页岩气田要求的陶粒支撑剂(抗压强度≥50MPa、圆度≥95%)。我作为技术主管,负责配方设计、工艺调试及工业化转化。
  • 关键难题:一是低阶煤矸石活性成分低,烧结后强度不足;二是灰分中硅铝比失衡(SiO₂/Al₂O₃≈3.5),导致陶粒膨胀率不稳定;三是现有回转窑工艺能耗高(吨产品煤耗180kg),成本缺乏竞争力。针对这些问题,我通过正交试验筛选活化剂,调整烧结制度降低能耗。
  • 我的核心行动包括:1)分析10种产地低阶煤矸石的成分,确定原料配比为“低阶煤矸石70%+粉煤灰20%+脱硫石膏10%”,添加1%碳酸钠作为助熔剂;2)改进回转窑烧结工艺,将温度从1250℃降至1180℃,延长保温时间至2h,提升陶粒致密度;3)建立质量追溯系统,实时监测原料成分与烧结温度、转速的关联,确保产品一致性。
  • 项目成果:制备的陶粒支撑剂抗压强度达52MPa、圆度96%,完全满足客户需求;工业化生产线年处理低阶煤矸石5万吨,减少堆存占地20亩,年新增收入800万元、净利润150万元。我个人突破了低阶煤矸石的高值化利用瓶颈,实现了“固废减量化+产品增值”的双重目标,项目获山西焦煤集团“科技进步二等奖”。
自我评价
  • 深耕煤化工全流程工艺设计与优化10年,擅长从煤气化到合成链路挖掘价值,用系统思维平衡能耗、产量与成本。
  • 熟悉煤化工环保治理核心痛点,能主动联动工艺调整,实现废水/废气指标与生产效益双达标。
  • 解决装置波动等问题时,习惯从物料平衡、催化剂活性多维度溯源,快速推动根因落地。
  • 跟踪煤化工清洁化趋势,可将碳捕集等技术与现有工艺结合,助力企业向绿色低碳转型。
兴趣爱好
摄影
看书
阅读
跑步
试一下,换个颜色
选择配色
使用此模板创建简历
  • 支持电脑端、微信小程序编辑简历
  • 支持一键更换模板,自由调整字距行距
  • 支持微信分享简历给好友查看
  • 支持简历封面、自荐信、自定义简历模块
  • 支持导出为PDF、图片、在线打印、云端保存
该简历模板已内置
  • 个人名称
  • 头像
  • 基本信息
  • 求职意向
  • 工作经历
  • 项目经验
  • 实习经验
  • 作品展示
  • 奖项荣誉
  • 校园经历
  • 教育背景
  • 兴趣爱好
  • 技能特长
  • 语言能力
  • 自我评价
  • 报考信息
  • 简历封面
  • 自荐信
对话框
提示
说明