负责百万吨级煤制烯烃项目全周期技术管理,聚焦煤气化、合成气净化及烯烃转化核心单元工艺优化,协同研发、生产部门攻克装置长周期运行瓶颈,推动能效提升与技改方案落地。
- 主导完成200万吨/年煤制甲醇装置扩能至240万吨/年的工艺包修订,基于ASPEN HYSYS模拟重构变换工段热量耦合系统,将水煤浆气化炉出口粗合成气中CO含量从78%提升至82%,单系列装置日产量增加120吨,年增甲醇产能4.32万吨;同步解决扩能后激冷室液位波动问题,通过增设文丘里洗涤器优化灰水循环路径,液位偏差从±15%收窄至±3%,装置运行稳定性提升28%。
- 牵头分析MTO(甲醇制烯烃)反应器催化剂跑损异常,采用ICP-OES检测催化剂细粉粒径分布,结合Aspen Plus反应动力学模型诊断床层压降上升主因——硅铝酸盐载体磨损率超标15%;推动供应商调整催化剂制备工艺(增加造粒滚球工序),配合装置增设三级旋风分离器,3个月内催化剂跑损率从0.8kg/t降至0.2kg/t,年节约催化剂采购成本560万元。
- 主导硫回收装置提标改造,针对原有Claus工艺硫回收率仅98.5%的问题,引入SCOT尾气处理单元并配套H2S/SO2在线分析仪(精度±0.1ppm),通过调整克劳斯炉配风比(H2S/SO2维持2:1)与SCOT还原段温度(310℃→330℃),最终硫回收率提升至99.9%,满足GB 31571-2015超低排放要求,助力项目通过省级环保验收。
- 建立煤气化装置关键参数预测模型,基于LSTM神经网络训练气化炉温度、氧煤比与粗渣含碳量的关联关系,预测误差控制在±2%以内;将该模型嵌入DCS系统实现实时预警,提前72小时识别因煤质波动(灰熔点升高50℃)导致的渣口堵塞风险,避免非计划停车2次/年,减少直接经济损失约300万元。