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PERSONAL RESUME
陆明哲
用系统化的思维解决问题,用温度化的方式交付成果,这是我的工作准则。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
陆明哲的照片
求职意向
煤化工工程师
无锡
薪资面谈
随时到岗
工作经历
2022.07 - 至今
小楷先进煤化工工程技术有限公司
高级煤化工工程师

负责百万吨级煤制烯烃项目全周期技术管理,聚焦煤气化、合成气净化及烯烃转化核心单元工艺优化,协同研发、生产部门攻克装置长周期运行瓶颈,推动能效提升与技改方案落地。

  • 主导完成200万吨/年煤制甲醇装置扩能至240万吨/年的工艺包修订,基于ASPEN HYSYS模拟重构变换工段热量耦合系统,将水煤浆气化炉出口粗合成气中CO含量从78%提升至82%,单系列装置日产量增加120吨,年增甲醇产能4.32万吨;同步解决扩能后激冷室液位波动问题,通过增设文丘里洗涤器优化灰水循环路径,液位偏差从±15%收窄至±3%,装置运行稳定性提升28%。
  • 牵头分析MTO(甲醇制烯烃)反应器催化剂跑损异常,采用ICP-OES检测催化剂细粉粒径分布,结合Aspen Plus反应动力学模型诊断床层压降上升主因——硅铝酸盐载体磨损率超标15%;推动供应商调整催化剂制备工艺(增加造粒滚球工序),配合装置增设三级旋风分离器,3个月内催化剂跑损率从0.8kg/t降至0.2kg/t,年节约催化剂采购成本560万元。
  • 主导硫回收装置提标改造,针对原有Claus工艺硫回收率仅98.5%的问题,引入SCOT尾气处理单元并配套H2S/SO2在线分析仪(精度±0.1ppm),通过调整克劳斯炉配风比(H2S/SO2维持2:1)与SCOT还原段温度(310℃→330℃),最终硫回收率提升至99.9%,满足GB 31571-2015超低排放要求,助力项目通过省级环保验收。
  • 建立煤气化装置关键参数预测模型,基于LSTM神经网络训练气化炉温度、氧煤比与粗渣含碳量的关联关系,预测误差控制在±2%以内;将该模型嵌入DCS系统实现实时预警,提前72小时识别因煤质波动(灰熔点升高50℃)导致的渣口堵塞风险,避免非计划停车2次/年,减少直接经济损失约300万元。
2019.03 - 2022.06
小楷煤化科技有限公司
煤化工工程师

负责180万吨/年煤制甲醇装置工艺运行优化与技术攻关,重点解决气化、净化单元瓶颈问题,推动装置能耗下降与长周期运行达标。

  • 针对德士古水煤浆气化炉炉壁超温(最高达380℃)问题,采用红外热成像扫描定位薄弱区域,结合CFD流场模拟优化烧嘴布置(周向角度偏差从±2°修正至±0.5°),并调整水煤浆浓度(从60%提升至63%)降低火焰峰值温度;改造后炉壁温度稳定在320℃以下,年减少耐火砖更换量40%,装置连续运行周期从210天延长至305天。
  • 优化甲醇合成回路热量回收系统,将废热锅炉产汽压力从3.8MPa提升至4.2MPa,匹配下游高压蒸汽管网需求,副产蒸汽量增加15t/h,年外供蒸汽收益达420万元;同步回收合成塔出口弛放气(甲烷含量85%)作为燃料气,替代部分天然气,年节约天然气消耗120万Nm³。
  • 开发煤气成分快速分析方法,基于激光气体分析仪(响应时间<1s)与人工化验数据对比校正,将H2、CO、CH4在线监测滞后时间从5分钟缩短至10秒;以此为基础调整煤气柜补放空策略,粗煤气放空率从1.2%降至0.5%,年回收煤气量折标煤2.1万吨,对应减碳5.5万吨CO₂。
  • 主导编制《甲醇装置开停车标准化操作手册》,细化气化炉投料、合成塔升温等12个关键节点的操作参数阈值(如升温速率≤5℃/min),通过培训考核使班组操作一致性提升40%;新手册应用后,年度非计划停车次数从5次降至2次,开车成功率从85%提高至98%。
2016.07 - 2019.02
小楷能源化工研究院
助理煤化工工程师

参与煤制清洁燃料小试研究与中试转化,负责工艺参数验证、实验数据整理及初步经济性评估,为工业化设计提供基础支撑。

  • 完成20组不同煤种(褐煤、烟煤、无烟煤)的气化特性实验,测定灰熔融性(ST)、反应活性(CRI)等关键指标,建立煤质-气化效率关联模型(R²=0.92),筛选出适合固定床气化的烟煤煤种(灰分<15%,挥发分25-30%),为后续中试装置选煤提供依据。
  • 开展低温甲醇洗(Rectisol)工艺模拟实验,搭建10L/h小型吸收塔,考察甲醇循环量、贫富液温差对H2S、COS脱除率的影响;优化操作参数后,净化气总硫含量从100ppm降至0.1ppm以下,满足后续合成气要求,实验数据被纳入公司《煤气净化技术方案设计指南》。
  • 参与500吨/年中试装置调试,负责变换工段催化剂装填(氧化铝基,堆密度0.75g/cm³)与活性评价,记录进出口CO浓度、床层温差等20+项参数;通过调整水汽比(从0.5提升至0.6)与空速(从1000h⁻¹降至800h⁻¹),将CO变换率从92%提升至96%,为中试报告提供关键数据支撑。
  • 协助编制《煤制天然气项目可行性研究报告》,完成物料平衡(年处理煤200万吨)、能量平衡(蒸汽耗量45t/h)及投资估算(单位投资3.2万元/吨SNG);报告中提出的“余热梯级利用降低蒸汽成本”建议被采纳,预计投产后综合能耗下降4.5%。
技能特长
沟通能力
执行能力
热情坦诚
文案能力
兴趣爱好
摄影
看书
阅读
跑步
自我评价
  • 深耕煤化工工艺10年,打通煤气化至产品精制全链路,将环保合规嵌入工艺设计底层逻辑,兼顾转化率与清洁生产双重目标。
  • 习惯用“问题溯源-边界厘清-验证落地”三段式破局,擅长从复杂工况中剥离关键变量找解法。
  • 主动联动生产、环保部门搭数据桥梁,把技术参数转化为运营可执行动作,推动跨团队目标对齐。
  • 对双碳下煤化工转型有深度洞察,聚焦煤气化效率与废弃物资源化耦合,助力企业平衡产能与环境责任。
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