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陆明哲
在平凡的岗位上创造不平凡的价值,这是我的职业信仰。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
求职意向
煤化工工程师
无锡
薪资面谈
随时到岗
工作经历
2022.07 - 2025.06
小楷新能源科技有限公司
煤化工技术主管

统筹煤制烯烃项目全周期技术管理,主导工艺优化、瓶颈攻关及团队技术赋能,衔接研发、生产与环保端技术落地,支撑装置长周期稳定运行与能效提升。

  • 主导煤气化装置扩能改造(从1800吨/天提升至2200吨/天),基于Aspen Plus建立多维度模拟模型,分析氧煤比、炉内停留时间对碳转化率的影响规律,针对性优化烧嘴布煤策略与激冷水量,改造后碳转化率从98.2%提升至98.9%,年增乙烯产量约3.2万吨,装置能耗下降4.1%。
  • 针对费托合成单元蜡产物收率波动问题,牵头开展催化剂性能衰减机理研究,联合高校开发高稳定性钴基催化剂(添加0.5%稀土助剂),并通过固定床微反实验验证活性位点保留率提升15%,工业应用后蜡收率从12.8%稳定至14.2%,副产低碳烃减少21%。
  • 推动煤制烯烃废水近零排放技术落地,创新采用‘高效酚氨回收+多级膜浓缩+蒸发结晶’组合工艺,攻克高硬度废水结垢难题(通过投加有机膦酸盐阻垢剂,膜系统压差上升速率从0.15MPa/月降至0.06MPa/月),最终废水COD从8000mg/L降至50mg/L以下,年减少外排污水120万吨。
  • 搭建技术梯队培养体系,制定‘工艺仿真-现场实操-故障诊断’三阶培训计划,主导编制《煤气化装置异常工况处置手册》,团队成员独立处理波动问题能力提升60%,年度非计划停车次数从3次降至0次。
2019.03 - 2022.06
小楷煤化科技有限公司
高级煤化工工程师

聚焦煤制甲醇装置技术优化与生产支持,负责工艺参数调整、设备联动调试及新技术验证,保障装置在煤质波动条件下仍维持高负荷稳定运行。

  • 解决因原料煤灰熔点升高(从1250℃升至1380℃)导致的煤气化炉堵渣问题,通过调整入炉煤配比(增加15%低灰熔点煤)并结合炉内温度场在线监测(安装6组红外测温探头),优化气化剂氧煤比(从0.85提升至0.92),堵渣频率从每周2次降至每月1次,炉渣含碳量从18%降至12%。
  • 主导甲醇精馏塔节能改造,利用ASPEN HYSYS模拟不同回流比(R=3.5→R=2.8)与进料位置对分离效率的影响,配合更换高效导向浮阀塔板(理论板数从75层增至82层),蒸汽单耗从1.2t/t甲醇降至0.98t/t甲醇,年节约标煤1.1万吨。
  • 参与煤制乙二醇项目前期工艺包审查,针对草酸酯加氢反应器热点问题,提出‘分段冷却+轴向流催化剂装填’改进方案(将反应器分为3段,每段设置独立冷却盘管),经模拟验证热点温差从35℃缩小至12℃,设备投资减少约800万元。
  • 建立关键指标预警机制,基于DCS历史数据开发甲醇合成塔入口温度、合成气氢碳比等12项参数的动态阈值模型,提前3-5小时预判催化剂失活或设备泄漏风险,装置非计划停车率下降45%。
2017.07 - 2019.02
小楷能源化工有限公司
煤化工工程师

负责煤制合成氨项目工艺设计与开车调试,参与煤气化、变换、净化等核心单元技术方案落地,保障装置从建设到投产的全流程技术衔接。

  • 协助完成煤气化装置工艺包设计,基于德士古水煤浆气化技术,完成8000Nm³/h合成气量下的物料衡算(氧耗3200Nm³/h、煤耗580kg/h)与热量衡算(废热锅炉产汽量22t/h),优化激冷室结构(增加下降管长度1.2m),投料试车时粗合成气有效气成分(CO+H₂)从85%提升至88%。
  • 主导合成氨装置原始开车,针对催化剂升温还原阶段床层温差大(最高达45℃)问题,采用‘分段配氢+缓慢提温’策略(控制升温速率≤5℃/h,氢含量≤15%),最终温差稳定在10℃以内,催化剂活性达标时间缩短2天,首月产量即达设计值的92%。
  • 优化变换工段工艺参数,通过调整触媒装填高度(从4.5m增至5.2m)与水煤气空速(从10000h⁻¹降至8500h⁻¹),CO转化率从92%提升至95%,年减少未变换气放空量约1800万Nm³。
  • 编制《合成氨装置应急处置方案》,涵盖断水、断电、合成塔超压等15类事故场景,组织12次实战演练,团队应急响应时间从15分钟压缩至5分钟内,投产首年实现零安全事故。
项目经验
2022.03 - 2023.10
华晋新能煤炭科技有限责任公司
智能化开采地质保障项目负责人

高瓦斯近距离煤层群智能化开采地质模型动态优化项目

  • 项目背景为矿井开采的3#、5#高瓦斯近距离煤层群,传统静态地质模型因煤层赋存动态变化(厚度波动±0.3m、倾角偏差±2°),导致综采设备误动作率高达15%、月均瓦斯超限3次,严重制约安全高效生产。项目目标是构建“实时感知-动态更新-智能适配”的地质保障体系,支撑智能化综采工作面自适应开采。我作为项目总负责人,统筹地质建模、数据融合、机电联动三大模块的落地。
  • 关键难题有三:一是多源数据(地质钻孔、瓦斯传感器、综采设备姿态)异构融合困难,传统GIS平台无法实现时空对齐;二是煤层厚度、倾角的实时预测精度低,现有反演算法依赖离线计算;三是地质模型与综采设备控制逻辑脱节,无法实时调整支架姿态。针对这些问题,我引入机器学习随机森林算法优化煤层赋存预测,开发了基于MQTT协议的实时数据同步中间件,打通地质模型与综采设备的控制链路。
  • 我的核心行动包括:1)整合矿井120个钻孔、500个瓦斯传感器、20台综采设备的3年数据,构建多源融合数据库;2)改进三维地震反演模型,将预测精度从82%提升至91%;3)搭建地质模型动态更新模块,实现每30分钟同步现场数据并调整模型参数;4)与机电团队协作,将地质模型的煤层倾角、厚度数据嵌入液压支架的自动调斜逻辑,让设备实时适配地质变化。
  • 项目成果显著:地质模型精度提升至95%,综采设备误动作率下降60%,月均瓦斯超限次数降至0.5次以内,工作面月均推进度从180m提升至216m,直接经济效益约1200万元。我个人主导了算法改进与系统集成,推动地质保障从“被动支撑”转向“主动适配”,成为矿井智能化开采的核心支撑体系。
2020.05 - 2021.12
山西焦煤集团吕梁山煤电有限公司
煤矸石资源化利用技术主管

低阶煤矸石制备陶粒支撑剂工艺优化及工业化应用项目

  • 项目背景是公司每年产生约30万吨低阶煤矸石(灰分25%-30%、SiO₂+Al₂O₃含量70%-75%),传统堆存方式占压土地且污染环境,而油气开采用陶粒支撑剂需高活性、低灰分的原料,低阶煤矸石因强度不足无法利用。项目目标是通过工艺优化,将低阶煤矸石转化为满足中石油川渝页岩气田要求的陶粒支撑剂(抗压强度≥50MPa、圆度≥95%)。我作为技术主管,负责配方设计、工艺调试及工业化转化。
  • 关键难题:一是低阶煤矸石活性成分低,烧结后强度不足;二是灰分中硅铝比失衡(SiO₂/Al₂O₃≈3.5),导致陶粒膨胀率不稳定;三是现有回转窑工艺能耗高(吨产品煤耗180kg),成本缺乏竞争力。针对这些问题,我通过正交试验筛选活化剂,调整烧结制度降低能耗。
  • 我的核心行动包括:1)分析10种产地低阶煤矸石的成分,确定原料配比为“低阶煤矸石70%+粉煤灰20%+脱硫石膏10%”,添加1%碳酸钠作为助熔剂;2)改进回转窑烧结工艺,将温度从1250℃降至1180℃,延长保温时间至2h,提升陶粒致密度;3)建立质量追溯系统,实时监测原料成分与烧结温度、转速的关联,确保产品一致性。
  • 项目成果:制备的陶粒支撑剂抗压强度达52MPa、圆度96%,完全满足客户需求;工业化生产线年处理低阶煤矸石5万吨,减少堆存占地20亩,年新增收入800万元、净利润150万元。我个人突破了低阶煤矸石的高值化利用瓶颈,实现了“固废减量化+产品增值”的双重目标,项目获山西焦煤集团“科技进步二等奖”。
技能特长
沟通能力
执行能力
热情坦诚
文案能力
奖项荣誉
  • 注册化工工程师
  • 2022年度公司项目攻坚奖
  • 2023年市煤化工行业优秀技术案例奖
自我评价
  • 深耕煤化工工艺设计优化10年,擅长用“技术-成本-环保”三维模型拆解全流程瓶颈,驱动装置效能提升。
  • 聚焦碳排放管控、废水资源化等行业痛点,坚持“预判-验证-迭代”闭环,平衡合规与生产稳定性。
  • 跨部门联动时,以“需求对齐-方案共创”推动技术落地,确保研发与生产场景深度衔接。
  • 持续跟踪煤化工低碳前沿,能结合企业实际输出技术升级路线,助力传统业务绿色转型。
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  • 项目经验
  • 实习经验
  • 作品展示
  • 奖项荣誉
  • 校园经历
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  • 兴趣爱好
  • 技能特长
  • 语言能力
  • 自我评价
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