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陆明哲
在平凡的岗位上创造不平凡的价值,这是我的职业信仰。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
求职意向
煤化工工程师
无锡
薪资面谈
到岗时间另议
工作经历
2022.07 - 2024.06
小楷煤化科技有限公司
煤化工工艺工程师(主责装置优化方向)

负责公司60万吨/年煤制烯烃装置全流程工艺管理与技术升级,聚焦MTO(甲醇制烯烃)单元长周期运行瓶颈攻关、能耗优化及新产品(高碳α-烯烃)开发,统筹跨部门资源推动技术改造项目落地。

  • 主导MTO单元催化剂运行周期优化项目,针对SAPO-34分子筛催化剂因结焦和镍/铁金属污染导致的失活问题(原周期仅28天),建立催化剂活性衰减预测模型(基于XRF元素分析与固定床微反评价),提出‘预处理剂注入+分段再生’改进方案——在进料端增设钼基预处理剂(抑制结焦速率35%),并将再生温度由550℃阶梯提升至580℃(金属污染物脱除率提升至92%),最终催化剂单程周期延长至45天,年减少催化剂更换成本1200万元。
  • 牵头装置综合能耗对标改造,运用ASPEN PLUS对反应-再生系统、余热回收单元进行全流程模拟,识别出‘再生烟气余热梯级利用不足’关键痛点,设计‘高温烟气→开工加热炉燃料气预热→低温烟气→除氧器给水加热’两级换热网络,同步优化甲醇进料预热器管束排列(降低压降15%),装置综合能耗从32.1GJ/吨烯烃降至30.7GJ/吨烯烃(降幅4.4%),年节约标煤2.1万吨。
  • 推动高碳α-烯烃(C5-C8)共生产业化试验,在现有MTO产物分布基础上调整催化剂硅铝比(由30调至45)并优化反应温度(从490℃升至505℃),使C5+烯烃选择性从18%提升至25%,配合下游精馏单元切割精度优化(新增模拟移动床色谱分离装置),成功产出纯度98.5%的1-辛烯产品,填补公司高端聚烯烃原料自给空白。
  • 建立装置异常工况智能诊断系统,基于历史操作数据训练LSTM神经网络模型(输入参数包括反应器温度、压力、催化剂藏量等23项指标),实现‘催化剂失活前72小时预警’‘换热器结垢速率预测’等功能,装置非计划停车次数从年均4次降至1次,关键操作参数波动标准差缩小28%。
2020.08 - 2022.06
小楷清洁能源工程技术有限公司
煤化工工艺工程师(主责项目执行方向)

负责公司50万吨/年煤制乙二醇项目工艺包转化、现场施工技术对接及开车调试,协调设计院、设备供应商解决现场技术问题,保障装置一次性投产达标。

  • 主导工艺包审查与工程转化,针对美国GE水煤浆气化技术在国内煤种(神府烟煤)适配性问题,运用HYSYS模拟调整氧煤比(从0.65提升至0.72)与气化炉操作压力(由6.5MPa降至6.2MPa),解决合成气中有效气(CO+H2)含量偏低(原仅78%)的问题,最终投料后有效气含量稳定在83%以上,满足后续变换工段需求。
  • 解决现场管道应力超标难题,针对乙二醇合成单元高温高压管道(设计温度280℃,压力10.0MPa)与设备管口匹配度不足问题,采用CAESAR II软件进行应力分析,发现‘合成塔出口管道与压缩机入口法兰偏移12mm’关键冲突,提出‘增加U型弯补偿器+局部管道扩径’方案(补偿量15mm),避免了开车前管道开裂风险。
  • 统筹开车调试与问题闭环,编制三级升温曲线(从常温→150℃→220℃→280℃),重点监控环氧乙烷水合反应器床层温差(控制≤5℃),针对初期产品乙二醇纯度仅99.2%(目标≥99.5%)问题,通过调整精馏塔回流比(从3.2提升至3.8)和侧线采出位置(上移1块塔板),最终纯度稳定在99.7%,装置一次开车成功率98.5%。
  • 编制《煤制乙二醇装置操作手册(V1.0)》,梳理12个核心单元(气化、变换、净化、合成)的SOP(标准操作程序),明确关键控制参数报警阈值(如合成塔热点温度±5℃),投用后班组操作失误率下降40%,成为公司新员工培训核心教材。
2018.07 - 2020.07
小楷能源化工研究院
助理煤化工工程师(主责研发支持方向)

参与煤制合成气/费托合成小试试验,负责实验方案设计、数据采集分析及中试转化建议输出,为工业化技术开发积累基础数据。

  • 开展不同煤种(褐煤、烟煤、无烟煤)气化特性研究,使用固定床气化炉(操作压力3.0MPa,温度1000℃)测试5种典型煤样的气化效率(碳转化率)、合成气组分(H2/CO比),结合煤质分析(工业分析、元素分析、灰熔融特性),建立‘煤种-气化性能’关联模型,筛选出2种高碳转化率(≥91%)、低灰熔点(ST≤1250℃)的适配煤种,为中试装置原料选型提供依据。
  • 参与费托合成催化剂(Co-Mo/Al2O3)改性试验,通过浸渍法负载稀土元素(La、Ce)提升催化剂活性,设计正交试验(变量:La负载量0.5%-2%、焙烧温度400-600℃),发现‘La负载1.2%+焙烧500℃’条件下,CO转化率从82%提升至89%,C5+烃类选择性从75%提升至81%,相关数据支撑了中试催化剂定型。
  • 协助编制10万吨/年煤制合成气中试方案,重点优化‘煤气化→变换→低温甲醇洗’流程衔接参数,提出‘变换炉入口温度由280℃降至260℃以提高CO变换率’‘甲醇洗塔顶冷凝温度由-50℃降至-55℃以增强H2S吸收’等调整建议,中试装置投运后合成气有效气含量达85%(高于设计值83%),验证了小试成果的工程可行性。
  • 负责实验数据管理与分析,搭建煤化工试验数据库(包含200+组气化/催化试验数据),运用Origin进行相关性分析(如灰熔融软化温度与气化炉结渣指数Rb的相关系数R²=0.87),输出《煤化工试验数据挖掘报告》,为团队快速定位试验异常点提供工具支持。
技能特长
沟通能力
执行能力
热情坦诚
文案能力
兴趣爱好
摄影
看书
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跑步
奖项荣誉
  • 注册化工工程师
  • 2022年度公司煤化工项目攻坚奖
  • 2023年市能源行业协会优秀技术案例奖
自我评价
  • 深耕煤化工工艺全链路,聚焦能耗、环保、产能三维协同,以系统思维破解装置瓶颈,对气化、煤制烯烃等核心流程有深度认知。
  • 熟悉双碳下煤化工转型逻辑,主动跟踪CCUS、绿氢耦合等技术,具备新技术与传统装置落地的衔接能力。
  • 擅长联动研发、生产、环保团队,用“问题+数据”推动共识,确保工艺方案高效转化至生产场景。
  • 对政策、原料波动敏感,提前布局调整策略,帮团队规避环保合规或生产波动风险。
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