全面负责公司深层页岩气及超深油气藏钻井技术战略制定与项目落地,统筹技术方案设计、现场技术支持及技术创新攻关,主导解决复杂地质条件下钻井工程难题,推动钻井效率提升与成本优化。
- 主导设计川渝深层页岩气水平井钻井方案,针对目的层埋深4500-5500m、地应力差大(差值超15MPa)的地质特征,采用Petrel地质建模软件精细刻画裂缝分布,结合WellPlan钻井设计系统优化井眼轨迹(造斜率控制在6°/30m),配套使用抗高温(180℃)、高动切力(≥30Pa)水基钻井液体系,解决井壁失稳与井漏问题。项目实施后,单井平均机械钻速从8.2m/h提升至10.5m/h,储层钻遇率从85%提高至93%,支撑区块年产能提升12%。
- 牵头攻关威远区块超深井(垂深7200m)固井质量难题,分析以往固井水泥浆返高不足(仅达目的层顶部50m)的原因,创新采用“双密度前置液+膨胀防气窜水泥浆”体系(密度2.2-2.4g/cm³,膨胀率≥15%),并通过随钻测井(LWD)实时监测环空压力,调整顶替排量(控制在0.8-1.2m³/min)。应用后,固井优质率从78%提升至95%,保障了后期压裂改造效果。
- 推动钻井数字化平台建设,整合MWD/LWD实时数据、钻井参数及地质模型,开发“钻井参数智能预警模块”(基于机器学习算法识别井漏、卡钻前兆,准确率92%),实现现场技术决策响应时间从4小时缩短至30分钟。平台上线后,复杂故障处理时效提升40%,年度非生产时间减少200小时。
- 统筹团队技术能力建设,制定“分层级培养计划”(初级工程师侧重基础操作,中级聚焦方案设计,高级参与技术攻关),组织高温高压井控、随钻测井解释等专项培训12场,培养出5名能独立负责3000m以上深井的技术骨干。团队获公司“年度技术创新团队”称号。