当前模板已根据「钻井技术总监」岗位深度优化
选择其他岗位
开始编辑模板后,您可以进一步自定义包括:工作履历、工作内容、信息模块、颜色配置等
内置经深度优化的履历,将为你撰写个人简历带来更多灵感。
陆明哲
在平凡的岗位上创造不平凡的价值,这是我的职业信仰。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
陆明哲的照片
求职意向
钻井技术总监
重庆
薪资面谈
一个月内到岗
工作经历
2022.03 - 至今
小楷能源技术服务有限公司
钻井技术总监

全面统筹公司国内及海外非常规油气田钻井工程全生命周期技术管理,主导技术方案设计、复杂工况风险管控、关键工具协同研发及团队技术能力建设,支撑项目实现安全、提速、降本目标。

  • 牵头制定川渝页岩气田30余口水平井钻井技术方案,针对龙马溪组地层易塌、缝洞发育导致的井壁失稳难题,创新应用‘抗盐聚合物钻井液+分级固井’组合工艺,引入随钻伽马-电阻率成像(GR-STAR)实时监测井眼轨迹与地层界面,将井眼扩大率从18%降至8%,平均机械钻速提升22%(达18.6m/h),单井建井周期缩短15天。
  • 主导南海深水浅层气井钻井风险攻关,针对浅层气活跃、漏失压力窗口窄问题,联合高校研发‘双梯度泥浆体系+主动封堵剂’,配合旋转导向工具(RSS)精准控制井眼轨迹,成功规避3次浅层气溢流险情,井身质量合格率从91%提升至99.2%,获业主‘高危井零事故’专项表彰。
  • 推动钻井数字化平台落地,集成LWD/MWD实时数据、地质力学模型及邻井数据库,构建‘地质-工程’一体化决策系统,实现钻井参数动态优化(如钻压、转速智能调整),支撑涪陵页岩气田全年钻井时效达标率从85%跃升至97%,年节约周期成本超2000万元。
  • 组建15人核心技术团队,建立‘导师制+项目实战’培养机制,主导编制《非常规油气钻井技术操作手册》《复杂地层风险评估指南》等4项企业标准,团队成员中3人晋升高级工程师,2人获集团‘青年技术骨干’称号。
2018.07 - 2022.02
小楷石油工程技术服务有限公司
钻井技术主管

负责塔里木盆地深层超深井钻井技术支持,聚焦高温高压井眼稳定、工具可靠性及长裸眼段固井质量控制,保障探井与评价井高效实施。

  • 主导塔中8区块8口超深井(垂深8200-8500m,地层温度190-210℃)钻井技术优化,针对高温导致的MWD/LWD工具失效问题,筛选抗温220℃的随钻测量元件,配套双级固井工艺(前置液+胶液+漂珠水泥浆),将固井优质率从78%提升至93%,获中石油塔里木油田‘优质工程奖’。
  • 解决顺北油气田二叠系火成岩裂缝发育带漏失难题,创新应用‘暂堵球+复合桥接剂’随钻堵漏技术,结合精细控压钻井(MPD)设备,将漏失处理时间从平均72小时缩短至18小时,单井漏失量减少450m³,节约直接成本超500万元/井。
  • 参与集团公司‘深层钻井提速技术’攻关项目,负责机械钻速影响因素分析与工艺参数优化,通过PDC钻头个性化设计(根据地层岩性匹配齿型、布齿密度)及涡轮钻具+螺杆复合驱动应用,将目的层钻井周期从45天压缩至32天,成果纳入股份公司《深层钻井技术规范》。
2014.03 - 2018.06
小楷油服工程技术有限公司
钻井技术经理

承担鄂尔多斯盆地致密油水平井钻井现场技术管理,重点突破水平段延伸率低、钻遇率不足瓶颈,支撑非常规资源经济开发。

  • 针对长庆油田致密油藏水平井甜点钻遇率仅65%的问题,建立‘地质导向+随钻伽马’双跟踪模式,结合前期压裂返排液录井数据修正地层模型,将甜点钻遇率提升至82%,单井初期产量提高30%(达12t/d)。
  • 优化水平井分段压裂前钻井完井工艺,推广‘套管滑套+可溶桥塞’组合完井,替代传统射孔工艺,将压裂准备时间从15天缩短至7天,支撑油田年压裂规模提升40%,相关经验在股份公司致密油开发技术交流会上作典型发言。
  • 主导编制《鄂尔多斯盆地钻井井控实施细则》,细化浅层气、异常高压等6类风险场景防控措施,任职期间负责区域未发生Ⅰ级及以上井控事件,所在团队连续3年获油田‘安全生产先进集体’。
项目经验
2022.01 - 2024.03
小楷 中海油能源发展工程技术研究院
小楷 老油田提高采收率项目技术负责人

小楷 胜利油田孤岛采油厂某稠油区块精细挖潜与化学驱工业化应用项目

  • 项目背景:孤岛采油厂某区块为开发25年的稠油老区,采出程度仅28.6%,水驱效率低至0.38 PV⁻¹,剩余油呈“斑块状+层间”分散分布,常规调整手段无法有效动用。项目核心目标是构建“精细描述-井网适配-药剂优化”的一体化挖潜方案,实现区块采收率提升5%以上,年增油超10万吨。
  • 关键难题与技术:一是剩余油识别精度不足,常规三维地震与测井解释无法区分微尺度剩余油饱和度差异;二是水驱井网与剩余油分布不匹配,注采对应率仅62%;三是稠油化学驱药剂成本高(单方药费超800元),且高温高盐环境下稳定性差。技术上需整合油藏精细描述、井网动态优化及耐温抗盐驱油剂研发三大模块。
  • 核心行动与创新:1. 主导利用Petrel RE软件融合三维地震属性、井间插值及生产动态数据,建立“层-砂体-孔隙”三级精细模型,识别出3个剩余油饱和度>25%的富集区,面积占比18%;2. 创新提出“矢量井网调整法”——基于剩余油方向性分布,将原五点法井网加密为七点法,调整注水井方位至剩余油富集区,注采对应率提升至85%;3. 研发耐温120℃、抗盐20000 mg/L的纳米复合驱油剂,通过复配Span-80与聚醚改性硅氧烷,降低油水界面张力至1.2×10⁻³ mN/m,同时引入纳米SiO₂增强药剂在稠油中的分散性,单方药费降至550元。
  • 量化成果与价值:项目实施2年,区块采收率从28.6%提升至34.8%(超目标0.8个百分点),单井日均产量由3.2吨增至4.8吨(提升50%),年增油12.6万吨;驱油剂成本下降31%,累计节约药剂费超2100万元。我个人主导了从油藏建模到药剂研发的全流程,方案被纳入中海油“十四五”老油田挖潜推广模板。
2021.03 - 2023.08
小楷 中石油川渝页岩气勘探开发有限公司
小楷 川南页岩气水平井压裂工艺技术负责人

小楷 川南威远气田某平台体积压裂优化与规模化应用项目

  • 项目背景:川南威远气田埋深3500-4000米,地应力差达15 MPa,传统“少簇多段”压裂工艺存在裂缝扩展不均、支撑剂沉降严重等问题,单井EUR仅1.2亿方,低于开发方案预期15%。项目目标是优化压裂工艺参数,将单井EUR提升至1.5亿方以上,同时降低压裂成本15%。
  • 关键难题与技术:一是地应力场分布不清,射孔簇方位与裂缝扩展方向不匹配,导致无效裂缝占比高;二是页岩脆性指数低(<50),压裂后裂缝网络连通性差;三是滑溜水压裂液返排率仅30%,残液伤害储层渗透率。技术上需解决“地应力-裂缝形态-储层伤害”的耦合问题。
  • 核心行动与创新:1. 主导采用微地震监测+有限元模拟联合反演地应力场,绘制区块100米网格地应力分布图,将射孔簇方位调整至最小水平主应力方向偏差<5°,有效裂缝占比从65%提升至82%;2. 创新添加“变黏滑溜水+暂堵球”组合——前期用低黏滑溜水造缝,后期注入高黏滑溜水携带暂堵球封堵已压裂裂缝,迫使流体转向新缝,裂缝密度增加30%;3. 研发“低分子瓜胶+纳米二氧化硅”压裂液体系,降低残渣含量至80 mg/L(原体系150 mg/L),同时引入表面活性剂降低滤液表面张力,返排率提升至45%。
  • 量化成果与价值:项目应用于12口水平井,单井EUR达1.6亿方(超目标6.7%),累计产气超10亿方;压裂成本从850万元/井降至710万元/井(下降16.5%),工艺被推广至川南5个平台。我首次将微地震反演与压裂工艺结合,解决了深层页岩气裂缝控制难题,相关成果获中石油2023年技术创新二等奖。
技能特长
沟通能力
执行能力
热情坦诚
文案能力
奖项荣誉
  • 注册石油天然气工程师
  • 年度技术创新突出贡献奖
  • 全国油气钻井工程优秀项目案例奖
自我评价
  • 15年油气钻井技术沉淀,从页岩气到深海场景,擅长将前沿工艺转化为现场成本效率解法,自带技术战略到执行的闭环思维。
  • 对钻井全链路风险有敏锐预判力,习惯用“地质-工程-成本”三维模型拆解问题,更愿带团队溯源根因而非止于应急。
  • 带过20人+技术团队,从“救火支持”转向“前置赋能”,用案例库与沙盘推演帮成员补位,聚焦团队可持续战斗力。
  • 懂能源行业“效率+可持续”双重要求,习惯在钻井方案嵌入环保因子,让技术既保当下生产也适配未来标准。
试一下,换个颜色
选择配色
使用此模板创建简历
  • 支持电脑端、微信小程序编辑简历
  • 支持一键更换模板,自由调整字距行距
  • 支持微信分享简历给好友查看
  • 支持简历封面、自荐信、自定义简历模块
  • 支持导出为PDF、图片、在线打印、云端保存
该简历模板已内置
  • 个人名称
  • 头像
  • 基本信息
  • 求职意向
  • 工作经历
  • 项目经验
  • 实习经验
  • 作品展示
  • 奖项荣誉
  • 校园经历
  • 教育背景
  • 兴趣爱好
  • 技能特长
  • 语言能力
  • 自我评价
  • 报考信息
  • 简历封面
  • 自荐信
对话框
提示
说明