负责100万方/日级LNG液化装置全生命周期工艺技术管理,涵盖扩能改造设计、生产运行问题诊断及新装置投产技术验证,保障装置高效、安全、稳定运行。
- 主导某在运行100万方/日LNG液化装置扩能改造工艺设计,针对原C3MR工艺能耗偏高(0.35kWh/Nm³)痛点,采用混合冷剂(MRC)组分动态优化方案:通过ASPEN HYSYS模拟不同工况(-162℃、6.0MPa)下制冷剂配比,调整氮气/甲烷/乙烷比例至3:55:42,同步微调丙烷预冷级数,最终能耗降至0.29kWh/Nm³,年节约运行成本1200万元;同步完成HAZOP分析及SIL2级安全验证,改造后装置连续运行300天无安全事故。
- 解决生产端BOG(蒸发气)处理波动难题,原再冷凝系统因入口温度波动(-105℃~-115℃)导致再冷凝效率仅82%;通过增设温度缓冲罐+PLC自动调节阀联动控制,结合HYSYS模拟BOG流量-温度曲线,优化压缩机负荷分配策略,将再冷凝效率提升至95%,年减少BOG放空量1.2万吨(折合减排CO₂e 1.8万吨)。
- 牵头脱水单元性能恢复项目,针对运行3年后露点超标(-65℃→-58℃)问题,诊断原因为吸附剂粉尘堵塞及再生周期不合理(原12小时/次);制定“两塔吸附+一塔热吹扫+一塔冷却”四塔切换模式,更换比表面积750㎡/g的3A分子筛,延长再生周期至18小时/次,出口露点稳定在-70℃以下,满足外输标准。
- 负责200万方/日新LNG装置工艺验证,编制含127项关键参数的《开车前安全审查(PSSR)清单》;组织完成制冷剂循环建立(36小时内完成MRC充注)、低温管道应力测试(-196℃下膨胀节位移≤5mm)等验证,装置一次投料成功,产出LNG甲烷含量99.85%、高位热值50.0MJ/Nm³,较计划提前7天投产。