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陆明哲
在平凡的岗位上创造不平凡的价值,这是我的职业信仰。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
陆明哲的照片
求职意向
精益生产工程师
天津
薪资面谈
到岗时间另议
工作经历
2022.07 - 至今
小楷新能源汽车零部件制造有限公司
精益生产工程师

负责公司新能源电机定转子生产线全流程精益改善,聚焦效率提升、浪费消除与质量稳定性优化,主导跨部门精益项目落地,建立标准化改善机制。

  • 主导A系列电机定子装配线VSM(价值流图析)重构,识别出物料等待(占比38%)、设备换模(SMED平均耗时45分钟)及在线返工(直通率92%)三大核心浪费;通过重新布局线边仓缩短物料移动距离120米,引入快速换模工装夹具将换型时间压缩至18分钟,联动质量部优化首件检验流程使直通率提升至96.5%,单班产能从120台提升至155台(+29%)。
  • 针对B系列转子加工线OEE(设备综合效率)低于75%的问题,运用TPM(全员生产维护)方法论拆解损失项,发现刀具异常停机占比22%、计划外保养缺失占比18%;牵头制定《关键工序刀具寿命管理系统》,嵌入MES实时监控刀具磨损数据,同步推行操作员工自主保全培训(覆盖120人次),3个月内OEE提升至82%,月均设备停机时间减少60小时。
  • 推动车间可视化管理体系升级,基于ANDON系统与5S红牌作战,解决物料混放(查找时间平均8分钟/次)与异常响应滞后(平均响应时长25分钟)问题;设计分层级可视化看板(含生产进度、质量缺陷TOP3、安全警示),将异常响应时间压缩至8分钟内,物料寻找时间降至2分钟/次,季度客户投诉率下降40%。
  • 搭建车间级改善提案机制,通过QC小组活动与改善积分奖励制度,激活一线员工参与度;主导的“定子绕组绝缘层厚度均匀性改善”项目获集团年度优秀精益案例,年节约返工成本35万元,相关经验被纳入公司精益培训教材。
2019.06 - 2022.06
小楷精密机械零部件制造有限公司
精益生产助理工程师

协助推进机加工车间精益转型,负责基础数据采集、改善项目落地支持及员工精益工具培训,保障车间KPI(人均效率、在制品库存)达标。

  • 参与C系列齿轮箱壳体加工线精益诊断,运用时间研究(MOD法)与流程程序图分析,识别出工序间搬运距离过长(单件搬运320米)、夹具切换耗时(25分钟/次)问题;提出“U型线重组+通用夹具改造”方案,搬运距离缩短至150米,换型时间降至12分钟,产线平衡率从68%提升至81%。
  • 搭建车间在制品(WIP)监控体系,通过每日定点盘点与电子看板同步数据,结合约束理论(TOC)识别瓶颈工序(热处理工序),推动调整前后工序节拍匹配,月均在制品库存从850件降至520件(-39%),资金占用降低约200万元。
  • 组织一线员工精益工具培训(累计6场/180人次),重点讲解5Why分析法、鱼骨图应用及标准作业(SOP)编写;主导的“钻孔工序铁屑飞溅改善”项目,通过加装防护挡板与调整切削参数,使产品不良率从3%降至0.8%,年节约返工成本12万元。
  • 协助编制《车间精益改善操作手册》,提炼VSM简化版绘制流程、快速改善七步法等内容,成为新员工精益入门必修资料,缩短新人上手周期至2周(原需4周)。
2017.03 - 2019.05
小楷通用机械制造有限公司
生产储备干部(精益方向)

轮岗学习生产全流程,重点参与精益基础改善,熟悉车间现场管理与基础工具应用,为向精益专业岗转型奠定基础。

  • 轮岗期间主攻装配车间现场管理,运用5S管理方法完成责任区域(3条装配线)整顿,制定“工具定置图+颜色标识”标准,使工具寻找时间从5分钟/次降至1分钟/次,月度5S检查得分从82分提升至95分(满分100)。
  • 协助收集生产线效率数据,通过Excel函数(VLOOKUP、数据透视表)分析各工序耗时,识别出“螺栓紧固”工序耗时占比28%(高于均值15%);提出“气动扳手替代手动扳手”建议,经试点验证单件装配时间缩短12秒,效率提升7%。
  • 参与车间月度改善例会,学习用鱼骨图分析质量异常(如轴承安装偏斜),提出“增加防错传感器”临时对策与“修订装配指导书”长期对策,当月同类不良率下降50%。
  • 跟随精益主管学习PDCA循环应用,主导完成“物料配送准时率提升”小项目,通过调整配送频次与路线,将配送准时率从85%提升至95%,获部门月度改善奖。
项目经验
2021.03 - 2022.08
沪东机械制造集团有限公司
生产管理主管

重型零部件柔性产线智能排产系统落地项目

  • 项目背景:公司作为重型装备核心零部件供应商,传统人工排产依赖经验决策,存在关键设备(如4米立式镗床)闲置率超15%、订单交期延误率达18%等问题,无法适配客户小批量多品种需求。目标是搭建智能排产系统,实现产能精准匹配与交期可视化。我的职责是主导生产端需求梳理、流程重构及系统全生命周期落地。
  • 解决的关键难题:1)重型零部件工艺路线复杂(如大型船用曲轴涉及热处理、粗精铣刨等6道变种工序),传统规则引擎无法适配动态工艺约束;2)设备产能波动大(关键设备月均故障率5%),静态排产易导致计划偏差;3)销售订单、物料库存、设备状态数据分散在ERP、MES、PLC系统中,形成信息孤岛。解决方案:引入西门子APS高级计划系统,结合约束理论(TOC)识别瓶颈工序(热处理炉月产能800件),用遗传算法优化排产逻辑,同时打通跨系统数据链路实现实时调整。
  • 核心行动与创新:1)牵头组织销售、工艺、设备部门开展3轮需求 workshops,梳理12类重型零部件的工艺参数与产能硬约束(如某型齿轮箱壳体必须在热处理后48小时内完成精磨);2)联合IT部门定制APS生产端模块,嵌入工艺防错逻辑(未完成前工序则无法触发下工序排产);3)建立“每日排产复盘机制”,收集车间150+条规则优化建议,迭代系统模型适配现场变化。
  • 项目成果:系统上线后,产能利用率从68%提升至85%,交期达成率从82%升至96%,月均加班时长减少30%(节省1200小时人工),直接降低人力成本210万元/年。我主导的生产端流程重构与系统适配,解决了复杂工艺下的动态排产痛点,项目成为集团智能工厂“生产协同”核心标杆,获2022年度公司科技进步二等奖。
2019.05 - 2020.12
沪东机械制造集团有限公司
生产管理专员

汽车发动机缸体密封面泄漏质量问题根因分析与过程改进项目

  • 项目背景:公司供应某头部车企的发动机缸体,因密封面泄漏率高达1.2%(客户要求≤0.5%),面临每月50万元索赔风险。目标是降低泄漏率至0.3%以下,提升过程能力。我的职责是作为生产端负责人,牵头排查工艺漏洞、验证改进措施并推动标准化。
  • 解决的关键难题:泄漏原因分散在加工、装配、材质环节,传统鱼骨图无法定位根本原因;密封面加工精度(Ra≤1.6μm)与螺栓扭矩一致性(±5N·m)波动大,缺乏实时监控手段。解决方案:采用六西格玛DMAIC方法,收集1200个不良品数据,用Minitab做SPC分析,识别“密封面粗糙度超标”(占比45%)与“螺栓扭矩波动”(占比38%)两大关键因子。
  • 核心行动与创新:1)带领质量与工艺团队拆解100个不良品,测量发现刀具磨损导致粗糙度超标(原刀具每50件更换,实际未按规执行);2)联合设备部门优化拧紧工艺,将“单次拧紧”改为“三次递增扭矩”(30N·m→50N·m→60N·m),并在生产线安装扭矩传感器实时报警;3)修订《缸体密封面加工SOP》,明确刀具更换频次与扭矩监控要求,开展3批次共120人次培训。
  • 项目成果:泄漏率从1.2%降至0.25%(远超目标),过程能力CPK从1.1提升至1.5;客户投诉减少75%,年度节省售后成本155万元。我主导的根因分析与改进模式,推动生产过程稳定性显著提升,项目获2020年度公司质量改进一等奖,个人被评为“质量攻关先进个人”。
技能特长
沟通能力
执行能力
热情坦诚
文案能力
奖项荣誉
  • 中国质量协会六西格玛绿带
  • 工业工程师(中级)
  • 2023年度公司年度优秀员工
  • 2022年市制造业精益改善项目三等奖
自我评价
  • 深耕工业制造精益领域8年,以“诊断-适配-固化”为核心逻辑,擅长将精益方法论转化为车间级可落地的改善路径。
  • 坚持“现场现物”思维,能精准拆解设备OEE、线平衡等环节的浪费根因,设计兼顾短期见效与长期稳定的方案。
  • 擅长联动生产、质量部门搭建改善共识,用数据驱动打破壁垒,推动过10+项目从试点到标准化。
  • 以“可量化收益”为导向,过往改善实现单线产能提15%+或人员精简10%,能快速适配新场景输出策略。
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  • 个人名称
  • 头像
  • 基本信息
  • 求职意向
  • 工作经历
  • 项目经验
  • 实习经验
  • 作品展示
  • 奖项荣誉
  • 校园经历
  • 教育背景
  • 兴趣爱好
  • 技能特长
  • 语言能力
  • 自我评价
  • 报考信息
  • 简历封面
  • 自荐信
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