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陆明哲
责任心不是口号,而是渗透在每个工作细节中的行动准则。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
求职意向
火电厂值长
宁波
薪资面谈
随时到岗
工作经历
2021.07 - 2024.06
小楷电力实业发展有限公司
火电厂值长(300MW亚临界燃煤机组)

全面负责#2机组(300MW亚临界燃煤机组)全周期运行调度,统筹燃烧、汽机、电气、化水多专业协同,指挥机组启停、深度调峰及突发事故处置,监督机组安全指标(非停、等效可用系数)、经济指标(厂用电率、煤耗)及环保指标(SO₂/NOₓ排放浓度)达成,对接省调AGC/一次调频考核与月度小指标竞赛。

  • 主导机组AGC/一次调频性能优化项目,针对省调月度考核中‘调节速率不达标’问题,通过DCS系统提取近3个月负荷响应曲线,结合PID参数整定理论,提出‘前馈+反馈复合控制策略’——在原有DEH协调控制逻辑中嵌入负荷指令预测模块(基于LSTM神经网络训练历史负荷数据),同步优化汽机主控与锅炉主控的比例系数。实施后机组AGC调节合格率从92%提升至98.5%,一次调频动作正确率从89%提升至97%,月均省调考核费用从68万元降至23万元,连续8个月获评‘省调优秀调频机组’。
  • 牵头制定《300MW机组深度调峰(30%BMCR)操作卡》,针对低负荷下燃烧不稳、受热面超温风险,创新采用‘分级配风+微油稳燃’组合方案:将二次风分层配比由3:4:3调整为2:5:3,配合每台磨煤机添加0.5t/h微油点火能量,同步优化SCR脱硝喷氨自动逻辑(引入烟气温度修正系数)。该方案使机组最低稳燃负荷降至28%BMCR,单日调峰补贴收入增加12万元/台,年度累计创造调峰收益460万元,相关经验被纳入公司《深度调峰标准化手册》。
  • 指挥处理‘#2炉B磨煤机断煤引发炉膛负压剧烈波动’突发事故,快速定位原因为落煤管积粉堵塞,通过‘蒸汽吹扫+振打装置联动’方案疏通堵煤(耗时18分钟,较常规处理缩短27分钟),同步联动调整二次风配比维持燃烧稳定,避免了一次MFT(主燃料跳闸)事故。事后牵头修订《制粉系统断煤应急处置规程》,新增‘落煤管温度监测预警’功能(设定阈值80℃触发报警),全年班组MFT次数同比下降60%,获厂部‘安全生产突出贡献奖’。
  • 推动‘小指标竞赛’精细化管控,建立‘煤耗-氧量-排烟温度’三维关联模型,通过每日统计入炉煤质(热值、硫分)与实时运行参数,动态调整最佳氧量区间(由3.2%优化至2.9%)与空预器漏风控制策略(密封片间隙由8mm调整至6mm)。实施后机组供电煤耗从328g/kWh降至323g/kWh,排烟温度降低8℃,年节约标煤1200吨,对应减排CO₂约3100吨,助力公司获评‘省级节能先进企业’。
2019.03 - 2021.06
小楷电力实业发展有限公司
集控主值班员(300MW亚临界燃煤机组)

协助值长开展机组实时运行监控,负责燃烧调整、设备切换及一般异常处置,编制运行日志与操作票,参与机组大小修后调试及技术改造项目,监督巡检组隐患排查质量,保障机组负荷率≥90%、等效可用系数≥92%。

  • 主导#2机组C级检修后启动调试,重点验证‘低氮燃烧器改造’效果:通过调整二次风门开度(A层风门开度由70%降至60%)与燃尽风比例(由25%提升至30%),配合炉内燃烧温度场测试(使用红外测温仪多点采样),使改造后炉膛出口NOₓ浓度从改造前的580mg/Nm³降至420mg/Nm³(低于超低排放限值50mg/Nm³),一次启动成功率达100%,调试周期缩短2天,节省调试费用15万元。
  • 处理‘#2机#3高加水位异常波动’缺陷,通过分析水位测点历史数据(发现波动与给水泵转速变化率正相关),定位原因为高加泄漏导致疏水量突变,提出‘三冲量调节+手动干预’临时方案(同步降低给水泵转速至85%额定值,开启危急疏水阀),并在停机检修中推动更换高加换热管(共12根),彻底消除隐患。该事件处理案例被选为公司‘异常处置典型教材’。
  • 优化巡检路线与标准,将原‘6小时一轮’巡检改为‘关键设备(磨煤机、给水泵)3小时一查+常规设备6小时一查’,并引入红外热像仪检测电机轴承温度(设定报警值90℃)。任职期间累计发现磨煤机齿轮箱漏油(避免停机2次)、给水泵密封水回水管道裂纹(避免漏水扩大)等重大隐患7项,所在班组连续18个月获评‘无异常班组’。
  • 参与‘机组厂用电率优化’攻关,通过统计辅机运行数据(发现循环水泵耗电占比达28%),提出‘双泵并列运行改单泵变频调节’方案(根据真空度动态调整频率,范围30-50Hz)。实施后循环水泵耗电率从0.85%降至0.68%,年节约厂用电120万kWh,对应降低成本48万元,获厂部‘节能降耗先进个人’。
2017.07 - 2019.02
小楷电力实业发展有限公司
集控巡检员(300MW亚临界燃煤机组)

执行机组日常巡检(覆盖锅炉、汽机、电气区域),记录设备状态与参数,发现并上报设备异常(如振动、温度超标),协助处理简单故障(如阀门卡涩、电机异响),参与运行规程修订与技术培训,保障设备可用率≥98%。

  • 建立‘设备温度台账’,每日记录关键设备(引风机轴承、电除尘整流变)红外测温数据,通过趋势分析发现‘引风机#2轴承温度月均上升5℃’,及时上报并推动检修(更换润滑脂+调整轴承间隙),避免了一次轴承烧损导致的停机事故。该台账模式被推广至全车间,设备预防性维护效率提升40%。
  • 协助处理‘#2炉空预器堵塞’问题,配合检修人员进行高压水冲洗(压力15MPa),并通过DCS监测冲洗前后烟气压差(由3.2kPa降至1.8kPa),验证冲洗效果。同时提出‘定期添加阻垢剂’建议(每月添加1次,浓度0.5%),后续空预器堵塞周期从4个月延长至6个月,减少非停损失约80万元/年。
  • 参与编写《新员工集控巡检操作指南》,梳理‘锅炉看火孔密封检查’‘汽机润滑油位观察’等12项高频操作的标准步骤与注意事项(如看火孔开启角度≤30°防热辐射),新员工独立上岗周期从3个月缩短至1.5个月,所在班组获评‘优秀带教师傅团队’。
  • 在‘小指标竞赛’中提出‘制粉系统单耗优化’建议,通过调整磨煤机加载力(由8MPa降至7.5MPa)与一次风量(由22t/h增至24t/h),使制粉电耗从8.2kWh/t降至7.9kWh/t,单月节约电费2.1万元。该建议获厂部‘青年创新奖’,相关经验纳入年度培训教材。
项目经验
2022.03 - 2023.10
豫能中原电力有限公司
火电机组灵活性改造技术负责人

660MW超临界机组深度调峰与快速响应能力提升项目

  • 双碳目标驱动下,电网对火电深度调峰与AGC快速响应能力提出刚性要求——公司#1号660MW超临界机组原调峰深度仅能达到30%额定负荷,且负荷变化率≤1.5%/min,无法匹配新能源波动的电网调节需求。我的核心职责是主导项目技术方案设计、关键系统改造及全流程落地,目标是实现调峰深度降至20%额定负荷、负荷响应时间缩短至50秒内。
  • 项目面临三大技术壁垒:一是低负荷下燃烧器稳燃性差,原低氮分级燃烧系统二次风配比未适配深度调峰,多次出现灭火风险;二是汽轮机低负荷热耗高,冲动式汽轮机在高真空、低主汽流量下级效率下降12%;三是协调控制系统(CCS)参数滞后,传统PID控制无法应对负荷指令的快速波动,曾导致负荷偏差超±2MW。
  • 针对燃烧问题,我联合西安热工院采用ANSYS Fluent模拟燃烧流场,重构了“浓淡分离+微油稳燃”的二次风喷口结构,将一次风速从28m/s调整至25m/s,提升低负荷下的燃料混合均匀性;汽轮机侧创新采用“滑压-定压”复合调节模式,通过优化高、中压缸进汽阀门的重叠度,降低低负荷下的节流损失;CCS系统则基于模型预测控制(MPC)算法重构PID参数,引入负荷指令的前馈补偿环节,将控制周期从5秒缩短至2秒。
  • 项目投运后,机组调峰深度成功降至20%额定负荷,负荷响应时间≤45秒,锅炉灭火次数从改造前的每月3次降为0;供电煤耗较改造前降低8g/kWh,年节约标煤约1.2万吨,减少CO₂排放3万吨。项目获豫能集团“2023年度技术创新一等奖”,我主导的《超临界机组深度调峰燃烧调整导则》被纳入公司火电机组运维标准手册。
2020.05 - 2021.12
豫能中原电力有限公司
集控运行优化主管

#3机组厂用电率对标达标与辅机能耗优化项目

  • 公司#3号600MW亚临界机组厂用电率长期高于区域标杆值0.8个百分点(达4.9%),直接影响机组经济性排名。我的任务是牵头开展全厂能耗诊断,识别高能耗环节并制定优化方案,目标是厂用电率降至4.2%以下,进入河南省火电企业能耗TOP10。
  • 通过“EEMS能耗在线监测系统”全量采集数据,发现辅机能耗占比高达35%,其中引风机(离心式,效率78%)、循环水泵(定速,部分负荷耗电率高)为核心痛点;同时,原有运行策略未结合负荷动态调整,低负荷时仍保持3台循环水泵运行,引风机挡板开度固定导致节流损失大。
  • 我推动三大优化行动:一是对引风机实施高压变频改造,采用“一拖一”变频调速替代传统挡板调节,实现风量精准控制;二是给循环水泵增加“大小泵组合”模式,负荷≤500MW时切换为1台大泵+1台小泵运行;三是编制《辅机动态运行指导书》,明确不同负荷段的设备启停与参数调整阈值,例如负荷≤450MW时停运脱硫增压风机,与引风机合并运行。
  • 项目实施后,厂用电率从4.9%降至4.1%,年节约厂用电约520万kWh,降低成本约312万元;项目入选“2022年河南省火电企业节能改造典型案例”,我主导优化的辅机运行策略至今仍是公司集控值班员的核心培训内容,推动全公司同类型机组厂用电率平均下降0.5个百分点。
奖项荣誉
  • 电力安全生产管理人员资格证
  • 电力行业职业技能鉴定(值长)高级技师证书
  • 2022年度电厂优秀运行管理者
  • 2023年区域火电运行技能竞赛三等奖
技能特长
沟通能力
执行能力
热情坦诚
文案能力
自我评价
  • 十年火电运行深耕,锚定“零非停、低能耗”底线,以风险预判闭环管理将机组异常消解于萌芽,筑牢能源保供安全屏障。
  • 擅长串联“安全-环保-经济”指标逻辑,把DCS数据波动转化为可执行调整策略,推动煤耗与排放双约束下的效能最大化。
  • 突发工况下能快速定位核心矛盾,联动检修、调度形成止损合力,过往重大故障处置均实现“短时间、小影响”目标。
  • 将一线实操沉淀为团队标准化操作卡,通过场景化演练强化应急思维,带教班组连续三年获评“金牌运行单元”。
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