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陆明哲的照片
陆明哲
昨天的经验是今天的基石,而今天的突破将成为明天的标准。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
求职意向
工程施工员
广州
薪资面谈
随时到岗
工作经历
2022.07 - 至今
小楷建设发展有限公司
工程施工员

负责云栖花园三期(8.2万㎡高层住宅)施工现场全周期管理,统筹木工、钢筋、混凝土等12个班组作业,监督按图施工及规范落地,协调解决技术问题,把控质量、进度、安全三大核心指标,直接对接项目经理及甲方现场代表。

  • 主导编制项目日/周进度计划,运用Project软件关联人材机资源,结合BIM5D模型模拟施工冲突,提前识别2#楼外架搭设与水电预埋空间矛盾,调整工序后避免返工,工期较原计划压缩8天;每日通过实测实量(激光测距仪+靠尺)抽查混凝土结构垂直度、平整度,整改不合格点136处,主体结构验收合格率从92%提升至98.5%。
  • 针对筏板基础大体积混凝土(C40,厚1.8m)浇筑,制定「分层浇筑+跳仓法」方案,布置5台地泵+80人作业班组,使用电子测温仪监测内部温度,控制内外温差≤25℃,全程旁站48小时,最终未出现温度裂缝,获监理单位「优质混凝土浇筑」书面表扬。
  • 联动安全部开展「班前5分钟」安全交底,每周组织特种作业人员(塔吊司机、信号工)实操考核,整改临边防护缺失、电箱未接地等隐患43项;项目开工至今保持零安全事故,季度安全文明评分位列区域前三。
  • 处理图纸疑问17项,如发现3#楼卫生间降板区排水管预埋位置与结构梁冲突,协同设计部优化管线走向,避免后期凿墙返工,节约成本约6.8万元。
2020.08 - 2022.06
小楷住宅科技集团
工程施工员

负责溪山雅苑二期(6.5万㎡装配式住宅)现场施工管理,聚焦预制构件吊装、灌浆套筒连接等关键工序,监督装配率达标(≥50%),协调PC构件厂供货节奏,对接深化设计与现场施工衔接。

  • 编制预制叠合板、楼梯构件吊装专项方案,采用三维动画模拟吊装路径及临时支撑设置,培训班组20人次;针对构件预留孔位偏差问题,引入全站仪复核定位,调整吊装顺序后,安装精度误差从±15mm控制在±5mm内,一次验收合格率提升至96%。
  • 主导灌浆套筒施工质量管控,按规范要求制作试块32组,抗压强度均≥80MPa;发现2批次构件套筒内浮锈未清理,立即暂停吊装并要求厂家整改,避免因连接不牢导致的结构隐患,相关经验被纳入项目《装配式施工质量控制手册》。
  • 跟踪PC构件供货周期,与供应商建立「周供货预警」机制,协调解决运输延误、到场构件缺棱掉角等问题19次,确保吊装作业连续性,项目装配层施工周期从7天/层缩短至5.5天/层。
  • 参与解决外墙板接缝渗漏问题,通过排查发现密封胶打注不饱满、背衬棒直径不足,组织工人按「三涂两布」工艺返工,渗漏率从8%降至0.5%,一次性通过淋水试验。
2018.07 - 2020.07
小楷建筑工程有限公司
工程施工员

负责东湖学府一期(5.8万㎡高层住宅)基础及主体结构施工管理,重点监督桩基工程、筏板施工及标准层施工,协调劳务班组、材料供应商及监理单位,保障施工节点达成。

  • 全程参与桩基施工(共386根钻孔灌注桩),监督成孔深度(≥设计标高50cm)、泥浆比重(1.1-1.3)等指标,使用测绳+超声波检测仪复核桩长,整改塌孔、缩径问题桩12根,桩基检测Ⅰ类桩占比97%,超合同要求2%。
  • 主导筏板钢筋绑扎质量管控,按1:1放样弹线定位钢筋间距,采用「梅花形绑扎」工艺,联合质量员抽检钢筋保护层厚度(偏差≤±3mm),一次性通过验筋,避免后期因露筋导致的修补成本。
  • 管理2个木工班组(共80人)标准层施工,优化模板周转流程,制定「拆模-清理-刷脱模剂-吊装」流水线,单栋标准层施工周期从6天缩短至5天,项目提前15天完成主体封顶。
  • 处理雨季施工难题,设置排水明沟+集水井20处,配备4台潜水泵,调整混凝土坍落度(从180±20调整为200±20),确保雨天连续浇筑未出现冷缝,主体结构未因雨水影响产生质量问题。
项目经验
2021.03 - 2023.08
沪申建工集团股份有限公司
施工现场项目经理(总负责)

浦东新区XX国际社区二期高层住宅群施工总承包项目

  • 项目为集团重点民生标杆工程,总建筑面积18万㎡,含12栋26-32层高层住宅,紧邻运营中地铁18号线(水平距离仅8米),需同时满足“地铁保护沉降≤10mm/位移≤5mm”“上海市优质结构工程”双标准,且受疫情及材料涨价影响,工期压缩至18个月(行业常规20-22个月)。我的核心职责是统筹施工全生命周期,牵头破解地基沉降控制、地铁保护及进度质量安全平衡三大难题。
  • 项目最大挑战来自软土地基(孔隙比1.2、压缩模量3.5MPa)的沉降风险——原设计单一水泥搅拌桩方案经MIDAS GTS NX有限元模拟,预测最大沉降达18mm,远超地铁保护阈值;同时,打桩及土方开挖的振动荷载可能引发地铁隧道侧向位移。
  • 我带领技术团队启动“方案重构”:一是将单一搅拌桩升级为“真空预压(-80kPa)+深层水泥搅拌桩(桩径500mm、间距1.2m、桩长18m)”复合工艺,延长预压时间至21天以实现土体充分固结;二是搭建“北斗卫星定位+自动化沉降监测系统”,在地铁侧布置10个高频监测点,每2小时采集数据并同步至施工调度平台,一旦某区域沉降速率超2mm/天,立即暂停该区域堆载并加密排水板至1.5m间距,实现“监测-预警-调整”闭环。
  • 项目成果:地基最终平均沉降8.2mm、地铁侧最大位移4.1mm,完全满足保护要求;工期较计划提前15天,工程质量获“上海市优质结构工程奖”;通过规避后期加固及工期索赔,直接节约成本1200万元。我个人主导了方案优化与监测体系搭建,相关经验被集团纳入《临近地铁超高层建筑地基处理技术指南》。
2019.07 - 2021.01
沪申建工集团股份有限公司
施工现场生产经理(负责主体结构与机电安装协同)

虹口区XX商业综合体项目穿插施工优化项目

  • 项目为虹口区核心商圈配套,总建筑面积12万㎡,含5层商业裙房及2层地下车库,业主要求18个月内实现“主体封顶+机电进场”,但传统“先主体后机电”模式易导致二次结构与装修延误。我的角色是生产经理,聚焦协调主体结构、钢筋混凝土、机电安装班组,推动“主体施工与机电预埋”穿插落地。
  • 项目卡点在于:主体结构施工至12层时,原机电管线预埋滞后10天,若按传统流程需待主体封顶后再施工,将额外增加30天工期;同时,商业综合体机电点位精度要求高(误差≤5mm),预埋错误会导致后期大面积返工。
  • 我引入“BIM 4D施工模拟”技术,梳理出“主体每完成3层,机电同步跟进1层”的穿插逻辑——在结构柱钢筋绑扎时,预留消防管线孔洞并同步预埋PVC套管;同时建立“日协调会+专项小组”机制,每日解决交叉冲突(如模板拆除与管线安装的时间错配),调整班组作业时间(机电早班进场避开结构高峰),并通过“工序交接验收表”明确责任边界。
  • 项目成果:成功实现12层以上穿插施工,总工期缩短20天,机电管线一次预埋合格率从85%提升至98%,减少返工成本80万元;项目获“虹口区优质工程奖”。我个人输出《商业综合体主体与机电交叉作业管理手册》,推动BIM技术在穿插施工中的应用,成为集团同类项目标准流程。
技能特长
沟通能力
执行能力
热情坦诚
文案能力
奖项荣誉
  • 施工员岗位培训考核合格证书
  • 2022年度公司项目攻坚奖
  • 2023年区级建筑技能大赛施工员组二等奖
自我评价
  • 深耕工程施工全流程,熟稔图纸落地到工序衔接的管控逻辑,擅长将规范转化为现场可执行的操作标准。
  • 习惯前置梳理材料延误、工序冲突等风险,通过主动协调资源把问题消弭在萌芽,避免进度损耗。
  • 作为现场沟通枢纽,能精准转译设计、监理与班组的需求差异,推动共识落地保障工序连贯。
  • 以“一次做对”为目标紧盯关键验收,用务实态度纠偏,助力项目平衡成本与品质。
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  • 个人名称
  • 头像
  • 基本信息
  • 求职意向
  • 工作经历
  • 项目经验
  • 实习经验
  • 作品展示
  • 奖项荣誉
  • 校园经历
  • 教育背景
  • 兴趣爱好
  • 技能特长
  • 语言能力
  • 自我评价
  • 报考信息
  • 简历封面
  • 自荐信
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