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陆明哲
用系统化的思维解决问题,用温度化的方式交付成果,这是我的工作准则。
28岁
3年工作经验
13800138000
DB@zjengine.com
陆明哲的照片
求职意向
电解槽研发工程师
苏州
薪资面谈
随时到岗
工作经历
2021.07 - 2023.08
小楷绿能装备有限公司
资深电解槽研发工程师

负责PEM电解槽核心模块(双极板、膜电极)的设计优化、性能测试及量产工艺衔接,主导解决高电流密度下的气泡分布不均、催化剂衰减等行业痛点,支撑单槽功率从50kW提升至80kW的中试目标。

  • 主导PEM电解槽双极板流场迭代设计,基于COMSOL Multiphysics建立三维两相流仿真模型,对比平行流道、蛇形流道、交指流道的水-气传输特性,发现交指流道在1.8 V工作电压下氢气气泡脱离频率较平行流道提升35%,配合3D打印快速制样验证,将单槽有效反应面积利用率从78%提升至89%,支撑电流密度从2.0 A/cm²突破至2.3 A/cm²。
  • 针对膜电极催化层铱基催化剂溶解问题,搭建电化学阻抗谱(EIS)+原位拉曼光谱联合测试平台,分析1.5-2.2 V电压区间内催化剂溶出动力学,提出“钛掺杂碳载体+梯度铂铱合金涂层”方案,在80℃、1.8 A/cm²工况下运行1000小时后,催化剂流失量从15%降至6%,单槽直流电耗从4.5 kWh/Nm³ H₂降低至4.2 kWh/Nm³ H₂。
  • 协同工艺部开发钛基双极板微弧氧化涂层工艺,通过正交试验优化电压(250V→300V)、时间(20min→25min)、电解液浓度(10g/L→15g/L)参数组合,将涂层厚度均匀性从±12%提升至±4%,配合盐雾试验(ASTM B117)验证,耐腐蚀性提高2.8倍,单槽年维护周期从6个月延长至10个月。
  • 负责500 Nm³/h中试线电解槽集成测试,制定《多物理场耦合测试规范》,同步采集温度(55-75℃)、压力(1.8-2.2 MPa)、气体湿度(露点≤-40℃)等15项参数,定位到密封垫压缩率不足(原15%)导致的氢气泄漏问题,调整压缩率至19%后,泄漏率从80 ppm降至8 ppm,实现连续720小时满负荷运行无故障。
2019.07 - 2021.06
小楷氢能科技有限公司
电解槽研发助理工程师

承担碱性电解槽(AEC)与PEM电解槽的基础研发支持,包括材料选型测试、小试样机装配及数据采集分析,为后续工程化开发积累关键参数库。

  • 完成12种钛基双极板表面处理方案对比测试,采用划痕仪(WS-2005)、接触角测量仪(DSA100)评估涂层结合力与疏水性,筛选出“热氧化+PTFE改性”方案,接触角从45°提升至110°,气泡剥离速度加快2倍,支撑后续流场设计的基础数据输入。
  • 搭建小型电解槽测试平台(5 kW),设计《极化曲线-温度-压力三因素正交试验方案》,测试不同镍网催化剂层厚度(50μm→200μm)对过电位的影响,发现120μm厚度时,在2.0 V电压下产氢量较80μm提升18%,为膜电极量产厚度标准提供依据。
  • 协助解决小试电解槽启动时间过长问题(原80分钟→目标30分钟),通过分析电解液浓度(20% KOH→25% KOH)、加热策略(分段升温)的匹配性,优化后启动时间缩短至35分钟,配合编写《碱性电解槽快速启动操作指南》。
  • 参与建立电解槽性能数据库,整理200+组测试数据(涵盖电流密度、电耗、衰减速率等),开发Python自动化分析脚本,实现关键指标(如欧姆阻抗、活化极化)的批量计算与可视化,将数据处理效率提升60%。
2017.06 - 2019.06
小楷新能源材料研究所
氢能材料研发实习生(转正)

聚焦电解水制氢关键材料(催化剂、隔膜)的基础研究,参与铱基催化剂载体制备、质子交换膜(PEM)性能测试等工作,为后续电解槽研发储备材料科学基础。

  • 参与铱钌合金催化剂制备实验,优化柠檬酸溶胶-凝胶法工艺参数(pH=3→4、煅烧温度=450℃→500℃),将催化剂粒径从5nm控制在3nm以内,比表面积从40 m²/g提升至65 m²/g,电化学活性面积(ECSA)提高40%。
  • 负责质子交换膜(Nafion 117)的溶胀率与质子传导率测试,设计温湿度循环实验(25-80℃,RH 30%-100%),发现膜在高温低湿(80℃/RH 40%)下溶胀率从25%增至38%,传导率下降15%,为电解槽运行湿度控制提供数据支撑。
  • 协助搭建催化剂表征平台,掌握透射电镜(TEM)观察催化剂颗粒分散性、X射线光电子能谱(XPS)分析表面元素价态的方法,完成10批次催化剂的微观结构与成分分析报告,其中2批次因杂质污染被判定不合格,避免后续研发资源浪费。
项目经验
2022.05 - 2024.03
清能智储科技有限公司
氢能系统集成与储能协同项目负责人

百兆瓦级氢电耦合储能电站系统设计与全生命周期落地项目

  • 项目背景为国家双碳目标下区域电网可再生能源消纳率不足(仅78%)、弃风弃光率达12%的痛点,公司承接省级重点工程——建设国内首批百兆瓦级氢电耦合储能电站,目标实现“风电光伏制氢-氢储能-电网调峰/工业供氢”一体化,我作为项目总负责人,统筹系统设计、技术攻关与全流程落地。
  • 关键难题有三:一是氢电耦合系统多时间尺度能量匹配(风电波动周期分钟级 vs 氢储能小时级)导致效率损失超15%;二是PEM电解槽与锂电池储能的动态响应差异(前者滞后200ms、后者响应50ms)引发系统振荡;三是高压氢气存储(70MPa)的安全冗余设计缺乏工商业场景验证。
  • 针对能量匹配,基于MATLAB/Simulink搭建多目标优化模型,融合实时气象预测与电网负荷数据,动态调整电解槽功率分配策略,将系统综合效率从72%提升至85%;针对协调控制,开发“分层EMS+设备级自适应控制器”架构,通过数字孪生模拟100+种工况,优化控制算法使两者响应同步率提升至99%;安全层面,参照IEC 62282标准,引入光纤光栅传感器与AI泄漏预警系统,将氢气泄漏检测时间从30秒缩短至5秒。
  • 项目投运后,年消纳可再生能源电量1.2亿kWh,相当于减少碳排放12万吨;系统响应时间≤50ms,达到电网调峰一级标准;申请发明专利2项(氢电耦合能量管理方法、高压氢气安全预警系统),获“2023年度中国氢能行业科技进步二等奖”,我个人因主导核心技术与落地贡献,被列为公司氢能板块技术带头人。
2020.08 - 2022.04
绿能储运有限公司
储能系统优化与氢能应用研发工程师

分布式氢储能系统在工商业场景的适配与标准化推广项目

  • 项目背景为工商业用户面临峰谷电价差扩大(部分地区达0.8元/kWh)、应急供电可靠性低的问题,但传统锂电池储能受时长限制(≤4小时),氢储能的长时存储优势未适配小型化场景,目标开发“紧凑式、低成本、易安装”的工商业分布式氢储能系统,我负责系统适配、试点验证与标准化输出。
  • 核心挑战包括:工商业场地限制导致氢储能系统体积能量密度不足(传统系统体积达10m³/MW);用户侧负荷波动大(如制造业车间三班倒)导致系统效率波动±10%;国产化部件(如PEM电解槽)稳定性差,故障率高(月均2次)。
  • 针对空间问题,采用“电解槽-储氢罐-燃料电池”模块化集成设计,通过流场优化(ANSYS Fluent模拟)将氢气循环管路缩短30%,系统体积压缩至6m³/MW;针对负荷波动,基于HOMER软件建立用户负荷预测模型,开发自适应功率分配策略,使系统效率稳定在75%以上;针对稳定性,联合供应商优化电解槽催化剂涂层工艺,将故障率降至月均0.3次。
  • 项目在3家制造业用户试点成功,年节省电费15%(单用户年均省20万元),投资回收期从8年缩短至5年;形成《工商业分布式氢储能系统技术规范》(企业标准),推广至12个项目,累计实现营收3800万元,我个人因主导适配方案与成本优化,获公司“年度研发创新奖”,并发表核心期刊论文《工商业氢储能系统的小型化设计与经济性分析》。
自我评价
  • 深耕电解槽关键组件研发,从全生命周期成本视角拆解技术路径,专注能量效率与耐用性平衡,推动技术向工程化落地。
  • 具备电解槽与制氢系统全链路集成思维,主动联动上下游对齐指标,确保研发成果快速转化为量产方案。
  • 针对催化剂流失、密封失效等痛点,用“失效模式-根因-迭代”方法论破局,闭环解决技术瓶颈。
  • 跟踪绿氢产业趋势,主动将新型膜材料等前沿成果融入规划,助力组织抢占技术高地。
兴趣爱好
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  • 个人名称
  • 头像
  • 基本信息
  • 求职意向
  • 工作经历
  • 项目经验
  • 实习经验
  • 作品展示
  • 奖项荣誉
  • 校园经历
  • 教育背景
  • 兴趣爱好
  • 技能特长
  • 语言能力
  • 自我评价
  • 报考信息
  • 简历封面
  • 自荐信
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